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企業(yè)特派員個(gè)人年終工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-26 22:28:52 | 移動(dòng)端:企業(yè)特派員個(gè)人年終工作總結(jié)

企業(yè)特派員個(gè)人年終工作總結(jié)

工作總結(jié)

201*年5月,在縣政府支持及工信局主管單位組織領(lǐng)導(dǎo)下,我很榮幸被派駐到苯日欽牡節(jié)能建材有限公司從事特派員工作。在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事們的熱心幫助下;在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持及員工積極配合下,我服從領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵守紀(jì)律、團(tuán)結(jié)同志,認(rèn)真的完成了企業(yè)安排的各項(xiàng)工作任務(wù),并得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。現(xiàn)將自己工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)企業(yè)管理方面各項(xiàng)理論知識(shí)和實(shí)務(wù)的學(xué)習(xí),不斷提高自身的工作水平

作為一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部,被派駐到企業(yè)協(xié)助參與企業(yè)的管理,對(duì)于我來既面臨機(jī)遇又充滿挑戰(zhàn),從農(nóng)村基層工作轉(zhuǎn)移到與自己專業(yè)相對(duì)接近的工作,一方面可以充分發(fā)揮自己的專業(yè)特長,可以很好地工作實(shí)踐中不斷磨練自己,提升自己;另一方面,企業(yè)管理中的各項(xiàng)工作并不像學(xué)習(xí)理論中的那么簡(jiǎn)單,充滿了各種挑戰(zhàn)。

為此,我全面溫習(xí)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、企業(yè)法律法規(guī)等方面的相關(guān)知識(shí),又向企業(yè)里面的管理者虛心請(qǐng)教實(shí)際工作中的問題,來使得自己的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際能夠結(jié)合起來。一方面把自己學(xué)到的先進(jìn)的管理理念帶到公司,促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,另一方面從中學(xué)習(xí)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),不斷拓展自己的知識(shí)面和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

二、認(rèn)認(rèn)真真,努力完成了企業(yè)安排的工作任務(wù)

在配派駐到企業(yè)的時(shí)間里,我主要從事企業(yè)所有的材料撰寫工作、企業(yè)辦公室日常事務(wù)工作、協(xié)助會(huì)計(jì)做好資金收支工作、后勤工作。

1、企業(yè)所有的材料撰寫工作

主要是企業(yè)文件及其他材料的撰寫,有向主管部門的報(bào)告材料,公司的各種用工合同,談判材料,買賣合同,會(huì)議材料以及公司內(nèi)部文件材料的撰寫。

2、辦公室日常事務(wù)工作

主要包括企業(yè)對(duì)外的接待工作,企業(yè)各種手續(xù)的辦理工作,以及廠內(nèi)的各項(xiàng)日常管理工作。

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)工作

我的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)產(chǎn)品收入的現(xiàn)金收取及廠里財(cái)務(wù)支出工作,做好收支賬本票據(jù)等。

4、后勤衛(wèi)生及食堂工作

主要是負(fù)責(zé)管理生活區(qū)的衛(wèi)生檢查工作及食堂的采購及管理工作,給員工提供干凈舒適的住宿環(huán)境及可口的飯菜。

三、存在的不足和努力的方向

工作近一年多以來,我在企業(yè)學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟,我的工作也得到公司上下的認(rèn)可和一致好評(píng)。但還是存在很多不足,主要表現(xiàn)為實(shí)際工作工作經(jīng)驗(yàn)不足、理論知識(shí)有待提高,不能充分融入企業(yè)工作等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn):

1、自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)理論和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),向身邊的同事學(xué)習(xí),向企業(yè)的員工學(xué)習(xí),逐步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力。

2、更進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。

3、為企業(yè)積極建言獻(xiàn)策,不斷開拓創(chuàng)新,把自己所學(xué)的知識(shí)充分用于企業(yè)的發(fā)展當(dāng)中。

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工作總結(jié)

特派員簡(jiǎn)介201*年5月,在上級(jí)政府支持與關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,我很榮幸被派駐到平頂山三源制氫有限公司從事特派員工作。平頂山市三源制氫有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品為氫氣(純度99.99%),設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為10000Nm3/h,是以平煤集團(tuán)天宏焦化公司富余煤氣為原料,采用國內(nèi)較為先進(jìn)的焦?fàn)t煤氣制氫工藝和裝備,產(chǎn)品氫通過輸氫專用管線直接送至河南神馬尼龍化工公司連續(xù)流程化生產(chǎn)裝置。但平頂山市三源制氫有限公司所用原料焦?fàn)t煤氣中硫化氫雜質(zhì)平均高達(dá)6g/m3,最高時(shí)可達(dá)到14g/m3,煤氣含硫化氫遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界同行業(yè)的焦?fàn)t煤氣制氫所用原料含硫量。如果不把硫化氫、有機(jī)硫等強(qiáng)吸附組分在前工序脫除,會(huì)造成三源制氫裝置吸附劑中毒原因。在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)派我到三源制氫公司協(xié)助其解決脫硫的問題,在同事們的熱心幫助下;在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持及員工積極配合下,我服從領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵守紀(jì)律、團(tuán)結(jié)同志,認(rèn)真完成了預(yù)期各項(xiàng)工作任務(wù),并得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng),F(xiàn)將自己工作情況總結(jié)如下:

一、項(xiàng)目執(zhí)行管理情況(一)、項(xiàng)目執(zhí)行情況

1、特派員與派駐單位的合作模式2、項(xiàng)目的資源投入情況

為了確保項(xiàng)目試運(yùn)行工作按步驟按計(jì)劃安全順利地進(jìn)行,公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,并進(jìn)行了分工。組長:李志越王獻(xiàn)國×××

副組長:寧紅軍粟連芳

成員:宋東平朱俊勇王曉珍常立利高紅軍組長、副組長主要做上下級(jí)協(xié)調(diào)工作,宋東平負(fù)責(zé)施工的進(jìn)展與安全工作,朱俊勇與王曉珍負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)與配合工作,常立利負(fù)責(zé)資金保障,高紅軍負(fù)責(zé)后勤保障。并且有各類大專院校、科研單位的支持。先后與國內(nèi)鄭州大學(xué)、中藍(lán)晨光化工研究院、四川同盛科技有限公司、成都華西科技有限公司等大專院校、科研單位建立了廣泛的研發(fā)合作關(guān)系,使公司的技術(shù)實(shí)力得到了發(fā)展壯大,增加了動(dòng)力,加快了公司引進(jìn)消化、吸收、創(chuàng)新能力提升和科技成果的轉(zhuǎn)化,確保后續(xù)開發(fā)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

三源制氫及上級(jí)部門共投入的資金如下表:序號(hào)123456費(fèi)用名稱技術(shù)交流費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用總投資費(fèi)用(萬元)5525176806070466比例(%)11.85.3637.7717.1712.8815.02100(二)、開展工作情況:1、主要研究?jī)?nèi)容

1.1、結(jié)合國內(nèi)焦?fàn)t煤氣脫硫領(lǐng)域技術(shù)現(xiàn)狀,研究先進(jìn)的焦?fàn)t煤

氣脫硫新技術(shù),徹底解決焦化行業(yè)焦?fàn)t煤氣脫硫的難點(diǎn)。

1.2、研究焦?fàn)t煤氣變壓吸附脫硫新工藝技術(shù),選擇合適的設(shè)備、吸附劑,確定合理的工藝參數(shù),保證PSA工序的工藝技術(shù)要求;

2、研究途徑與實(shí)施方法

根據(jù)焦化公司煤氣的特點(diǎn),通過工業(yè)試驗(yàn)及產(chǎn)品分析相結(jié)合,選擇合適的工藝方案和設(shè)備,確定合理的工藝參數(shù),保證后工序吸附劑的使用壽命。

3、技術(shù)路線COG壓縮機(jī)低溫分離焦炭塔兩段TSA#③硫化氫氣體硫處理系統(tǒng)300工序PSA-S/R400工序半成品壓縮精脫硫#三、取得的工作成果(一)、改造前后變化

產(chǎn)品精制制氫精制1、自201*年11月運(yùn)行生產(chǎn)兩年多時(shí)間,生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到9500Nm3/h以上,產(chǎn)品氫純度達(dá)99.99%。

2、TSA預(yù)處理系統(tǒng)、VPSA-S/R系統(tǒng)工藝指標(biāo)控制正常,吸附劑吸附狀態(tài)良好,整個(gè)生產(chǎn)處于良性生產(chǎn)狀態(tài)。

3、PSA裝置運(yùn)行不會(huì)造成新的環(huán)境污染,環(huán)境效益好,幾乎無

“三廢”產(chǎn)生。

4、裝置運(yùn)行安全可靠,自動(dòng)化程度高,性能穩(wěn)定。5、200#預(yù)處理改造前、后物料平衡表⑴、改造前

組份物料200#除油器后煤氣有機(jī)H2O硫g/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3ppmmg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3ppm苯H2S焦油HCNNO萘NH356201*000.211.6201*01623000⑵、改造后

組份物料有機(jī)H2O硫3333333#g/Nmmg/Nmmg/Nmmg/Nmppmmg/Nmmg/Nmmg/Nmppm200TSA1除油后3617400.211.60099.5060.84100煤氣3333333#g/Nmmg/Nmmg/Nmmg/Nmppmmg/Nmmg/Nmmg/Nmppm200TSA2苯H2S焦油HCNNO萘NH3除油后煤氣0.2450000.211.60070.560.84206、300#VPSA-S/R改造前、后物料平衡表⑴、改造前

組份有機(jī)苯H2S焦油HCNNO萘NH3物料硫3333333300#凈g/Nmmg/Nmmg/Nmmg/Nmppmmg/Nmmg/Nmmg/Nm化氣01000.150.502223333333300#解g/Nmg/Nmmg/Nmmg/Nmppmmg/Nmmg/Nmmg/Nm吸氣8.810.500.353.00186345.5H2Oppm500ppm2500⑵、改造后

組份苯H2S焦油HCN物料3333300#凈g/Nmmg/Nmmg/Nmmg/Nm化氣00003333300#解g/Nmg/Nmmg/Nmmg/Nm吸氣10.813.500.5有機(jī)硫ppmmg/Nm3mg/Nm3mg/Nm30000ppmmg/Nm3mg/Nm3mg/Nm33.50217.5357.4NO萘NH3H2Oppm5ppm507、改造后產(chǎn)品氣質(zhì)穩(wěn)定合格,從改造前裝置實(shí)際產(chǎn)氫能力6000~

6500Nm3/h,整體改造后裝置產(chǎn)氫能力達(dá)到9500~10000Nm3/h,該項(xiàng)目從雜質(zhì)極多,難提純的氣體中長周期、穩(wěn)定、連續(xù)地提取純氫,以較低的生產(chǎn)成本解決了神馬尼龍化工公司因擴(kuò)產(chǎn)10萬t/a尼龍66鹽而急需解決的原料問題,延長了煤氣產(chǎn)品鏈條,提高了產(chǎn)品附加值,優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了企業(yè)今后的生存能力和競(jìng)爭(zhēng)能力,保護(hù)和改善了平頂山市的大氣環(huán)境質(zhì)量,具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益。

(二)、項(xiàng)目成果與經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目所攻克的共性關(guān)鍵技術(shù)。

①、PSA脫硫工藝:是利用變壓吸附的原理使硫化氫在0.52Mpa下進(jìn)行吸附,在-0.08Mpa下迅速進(jìn)行解吸,然后集中收集。

②、杜絕能產(chǎn)生單質(zhì)硫生成的條件。硫化氫與氧在一定壓力下發(fā)生氧化還原反應(yīng)必須在有水的條件下進(jìn)行,在200#預(yù)處理系統(tǒng)把介質(zhì)氣的露點(diǎn)控制在-55℃,含水量在20ppm以下,就減少有單質(zhì)硫的生成。

③、硫化氫在短時(shí)間內(nèi)解吸。300#吸附塔真空度在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到極限,硫化氫可迅速解吸,減少硫化氫發(fā)生氧化還原反應(yīng)的機(jī)率。

④、焦炭除油工藝:利用焦炭對(duì)焦油吸附的特性脫除煤氣中油質(zhì)組份,保證后系統(tǒng)吸附劑的正常使用。

⑤、采用螺桿壓縮機(jī)后冷凍機(jī)組的低溫技術(shù),將原料氣中大部分高碳烴、苯、萘等重組份雜質(zhì)進(jìn)行脫除,減少了預(yù)處理后系統(tǒng)脫除雜質(zhì)的壓力。

⑥、采用兩段法TSA技術(shù)徹底脫除原料氣中的焦油、苯、萘、水

等重組份雜質(zhì),保證后工序吸附劑的吸附性能。

2、項(xiàng)目所取得的成果

通過運(yùn)用PSA工藝對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行脫硫,并對(duì)預(yù)處理、PSA-S/R原設(shè)計(jì)工藝進(jìn)行改造,解決了高硫焦?fàn)t煤氣在制氫工藝的應(yīng)用并且硫得到了分離回收,在國內(nèi)屬于首創(chuàng),對(duì)國內(nèi)改進(jìn)和發(fā)展焦?fàn)t煤氣脫硫工藝有很高的推廣意義。

通過研究,針對(duì)焦化公司的煤氣狀況,結(jié)合三源公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的運(yùn)行情況,得到以下結(jié)論:

1、預(yù)處理新工藝技術(shù)在我公司焦?fàn)t煤氣制氫裝置的應(yīng)用是可行的,該工藝對(duì)焦?fàn)t煤氣制氫中脫除原料氣內(nèi)雜質(zhì)組份是最佳的工藝流程。

2、PSA裝置運(yùn)行不會(huì)造成新的環(huán)境污染,環(huán)境效益好,幾乎無“三廢”產(chǎn)生。變壓吸附脫硫新工藝在我焦?fàn)t煤氣制氫裝置的應(yīng)用是可行的,該工藝對(duì)焦?fàn)t煤氣脫除硫組分是最佳的工藝流程。

焦?fàn)t煤氣PSA脫硫新工藝經(jīng)過專家和相關(guān)技術(shù)人員認(rèn)真探討和充分論證,三源制氫工藝方案進(jìn)行優(yōu)化后再組合,經(jīng)過精心研究和試驗(yàn),設(shè)計(jì)出具有三源公司自己特色的焦?fàn)t煤氣脫硫新工藝,成功地解決了粗凈化焦?fàn)t煤氣在PSA變壓吸附制氫工藝的應(yīng)用問題。3、項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

①、每年為公司節(jié)約成本225.45萬元

焦?fàn)t煤氣制氫預(yù)處理新工藝改造后,確保了公司的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,并且,使200#除油塔中的吸附劑由原來的3個(gè)月變?yōu)?年更換一

次,每次更換除油塔吸附劑需資金75.15萬元,每年為公司節(jié)約資金225.45萬元。

節(jié)約資金:75.15×3=225.45萬元/年②、每年新增產(chǎn)值4200萬元

產(chǎn)品氫產(chǎn)量由原來的6000Nm3/h增產(chǎn)到9000Nm3/h,年生產(chǎn)時(shí)間按8000小時(shí)計(jì)算,凈增產(chǎn)值:(9000-6000)×8000×1.75=4200萬元/年

③、生產(chǎn)成本(對(duì)增加產(chǎn)值部分而言)

⑴、煤氣單價(jià)按0.7元,當(dāng)產(chǎn)品氫產(chǎn)量由原來的6000Nm3/h增產(chǎn)到9000Nm3/h,年生產(chǎn)時(shí)間按8000小時(shí)計(jì)算時(shí)

煤氣量為:(9000-6000)×8000×1.5=3600萬Nm3/h。煤氣成本為:0.7×3600=2520萬元

⑵、氮?dú)猓杭几暮笥昧?6.47萬Nm3/h,單價(jià)0.3元/噸年氮?dú)庥昧繛椋?.3×16.47=4.94萬元

⑶、電:技改后用量1984.85萬度,單價(jià)0.56元/噸年電用量為:0.56×1984.85=1111.52萬元⑷、蒸汽:技改后用量4674噸,單價(jià)120元/噸年蒸汽用量為:120×4674=56.09萬元

⑸、水:技改后用量5.90萬噸,單價(jià)2.4元/噸年水用量為:2.4×5.90=14.16萬元⑹、年大修與折舊:25.11萬元共計(jì):3731.82萬元

④、技改后增加經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

項(xiàng)目總投資322萬元,除去成本后,加上每年節(jié)約的資金,共計(jì)收益為:4200+225.45-3731.82+4200×4%=861.63萬元/年

4、項(xiàng)目實(shí)施所帶來的社會(huì)效益

1、合理利用煤氣資源,為焦炭行業(yè)煤氣的綜合利用找到了一個(gè)新的途徑,實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t煤氣綜合利用、節(jié)能減排,延長了煤氣產(chǎn)品鏈條,提高了產(chǎn)品附加值,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益顯著。

2、解決了河南尼龍化工公司目前生產(chǎn)系統(tǒng)氫氣原料的缺口問題,為河南尼龍化工公司滿負(fù)荷、長周期、安全穩(wěn)定生產(chǎn)起到關(guān)鍵作用。

四、存在的問題與建議

三源制氫有限公司焦?fàn)t煤氣制氫脫硫裝置進(jìn)行較大的改造后,取得了良好的效果,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。但在個(gè)別極端氣候情況下,出現(xiàn)公用工程勉強(qiáng)達(dá)到指標(biāo)要求,對(duì)生產(chǎn)工藝的調(diào)整帶來了一定的困難。主要有以下問題:

1、低壓蒸汽

平頂山市三源制氫有限公司生產(chǎn)使用低壓蒸汽主要是對(duì)預(yù)處理系統(tǒng)及冷凍分離系進(jìn)行再生,蒸汽壓力必須保證在0.40Mpa以上,溫度達(dá)到140℃,系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)才能解吸徹底,保證整系統(tǒng)良性循環(huán)。而平頂山市三源制氫有限公司使用的蒸汽全部由天宏焦化供應(yīng),在冬季,由于蒸汽需求單位增加,天宏焦化公司蒸汽的供應(yīng)緊張,供給到平頂山市三源制氫有限公司的蒸汽壓力、溫度達(dá)不到工藝要求,因此,在低溫季節(jié)需要與焦化公司協(xié)商,確保供應(yīng)的蒸汽參數(shù)指標(biāo)達(dá)到工藝

技術(shù)要求。

2、冷卻水量

由于生產(chǎn)負(fù)荷增加,在夏季,特別是悶熱、環(huán)境濕度大時(shí),現(xiàn)有的冷卻循環(huán)水量?jī)H滿足設(shè)備的冷卻需要,整個(gè)裝置內(nèi)的換熱設(shè)備全部處在滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),給調(diào)整生產(chǎn)帶來了影響。因此,下一步要解決裝置冷卻循環(huán)水量不足的問題。

針對(duì)上述情況,公司已經(jīng)采取了相應(yīng)措施。首先與天宏焦化公司簽定蒸汽供應(yīng)合同,全年供應(yīng)量必須達(dá)到工藝要求值,否則將對(duì)不合格蒸汽量在合同結(jié)算時(shí)進(jìn)行加倍扣除。其次,在冷卻水量不足方面,平頂山市三源制氫有限公司決定改造循環(huán)水涼水塔,增加一臺(tái)循環(huán)水泵。一方面增加涼水塔的換熱量,另一方面增加循環(huán)水的循環(huán)速度,采取雙管齊下,使冷卻水系統(tǒng)在高溫、高濕的極端天氣情況下,確保工藝、設(shè)備溫度滿足生產(chǎn)的需要。這些問題在不久的將來,都會(huì)得到解決,焦?fàn)t煤氣變壓吸附脫硫新工藝的應(yīng)用會(huì)逐步完善,得以推廣。

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