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黔東火電廠保安隊09年3月分工作總結(jié)

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黔東火電廠保安隊09年3月分工作總結(jié)

洪江紙業(yè)公司保安隊年月份工作總結(jié)

月度工作總結(jié)序號1重點工作人車物出入管理2防盜、防火及隱患排查情況3群體事件處理情況4保安隊內(nèi)部管理(獎罰)5其他工作序號1主要問題問題及建議建議23評價意見答復完成情況備注填報:隊長:

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黔東火電廠案例匯編

(201*年6月201*年3月)

批準:蔣韶峰

審核:徐義

編制:張鑫

黔東電廠安監(jiān)部

二九年四月

目錄

一化學曝氣塔跑廢液...........................................................................1二#1爐脫硫真空濾液襯膠管著火燃燒................................................3三#1機組突降負荷80MW......................................................................4四#1機兩臺凝結(jié)水泵故障導致#1機緊急停機....................................6五1A一次風機跑油..............................................................................9六搬運大件失手,砸壞6KV滑線電纜...............................................10七鐵路調(diào)車作業(yè)時,發(fā)生機車脫線....................................................11八500KV升壓站5031開關跳閘,500KVI母失壓............................13九物資倉庫電纜被盜.........................................................................14十擅動運行設備,#2發(fā)電機定冷水箱水位異常下降......................16十一一次風機動葉執(zhí)行機構(gòu)卡件故障,引起#2機組停運.................17十二運行人員巡檢不到位導致1#機B小機跑油................................18十三#1機組汽包水位高MFT停機.......................................................19十四#1機組恢復過程中汽包水位高MFT停機....................................22十五#1鍋爐高溫再熱器泄漏..............................................................24十六#1機組水冷壁及高再泄漏停機后汽包壁溫差大.........................26十七二號斗輪機斗輪驅(qū)動裝置翻轉(zhuǎn)損壞事件.....................................28

一化學曝氣塔跑廢液

【概述】201*年6月27日,工業(yè)廢水處理系統(tǒng)正在調(diào)試。曝氣塔液位較高,曝氣塔再循環(huán)門開啟、再循環(huán)泵進出口門開啟,轉(zhuǎn)機設備處于停運狀態(tài)。

【事件經(jīng)過】

201*年6月27日夜班(00:0008:00)化學運行二班當班,01:00(有小雨)一保安人員來水網(wǎng)控制室報告,外面有地方大量漏水。該班班長劉X隨即前往漏水地點,發(fā)現(xiàn)水是由工業(yè)廢水站曝氣塔噴射器上的抽氣門內(nèi)冒出的,水呈柱型向上噴出約45米高。劉X隨即找到此閥門的控制柜,檢查控制柜為就地狀態(tài),于是按下此閥門的“關閉”按鈕,發(fā)現(xiàn)漏水情況沒有得到控制。再打開控制柜門,發(fā)現(xiàn)控制氣源壓力為0.2Mpa。立刻聯(lián)系當班值長余X,需值長聯(lián)系河南火電建設XX公司人員前來處理,并對化學送氣。

01:15值長余X來到現(xiàn)場,與劉X一同進行漏水設備的隔離工作。兩人將#1、2耐腐蝕泵的進出口手動門關閉后,發(fā)現(xiàn)漏水情況沒有得到控制。根據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)劉X立即判斷,在噴射器出口的三個閥門即#1、2、3曝氣塔進水氣門中有一個或多個閥門存在閥位狀態(tài)有誤,兩人隨即對這三個閥門的就地狀態(tài)進行了檢查,確認閥門均為“關閉”狀態(tài)。劉X提出對三個閥門逐一改變狀態(tài)的方法,來控制漏水情況。為了確認處理方案的完整性和可行性,兩人回到水網(wǎng)控制室對照化學系統(tǒng)圖紙再次分析判斷,確認了這是唯一可能造成漏水的原因。統(tǒng)一處理意見后,兩人帶著活動扳手再次來到漏水地點進行處理工作。

01:50經(jīng)過兩人多番努力,仍然沒有能控制住漏水情況,于是劉X向主管于XX匯報情況,于XX回復“沒有氣壓無法操作閥門,需立即送壓縮空,暫保持現(xiàn)狀”。這時集控室留守人員匯報說,聯(lián)系河南火電建設XX公司楊XX、孔XX、胡XX,電話無人接聽。聯(lián)系火電建設XX公司熱調(diào)肖XX,其稱沒有壓縮空氣無法處理,不肯來現(xiàn)場。兩人繼續(xù)留在現(xiàn)場處理漏水問題。

2:10由于工具有限無法人工改變閥門狀態(tài),且雨越下越大,兩人被迫停止處理漏水問題。值長余X離開并交待:我想辦法把空壓機啟起來。值長匯報發(fā)電部副主任蘇XX后,立即按令啟動空壓機。

7:25空壓機啟動正常,壓力0.56MPa,值班員劉X關閉抽氣器進氣門,曝氣塔停止向外漏水。同時發(fā)現(xiàn),抽氣門的就地開關狀態(tài)與控制柜上控制指示相反,曝氣塔附近地溝及路面積水較多。9:25化驗曝氣塔泄漏的廢水PH8~9,滿足排放要求,火電建設XX公司人員安裝潛水泵將外泄廢水排入雨水井。

【原因分析】

1、據(jù)閥門廠家提供資料,噴射器上的抽氣門,需要壓縮空氣壓力為0.40.6Mpa時,才能進行開啟或關閉操作。當壓力為0.3Mpa時,閥門不帶壓的情況下,勉強可以開啟或關閉操作。當壓力為0.2Mpa時,閥門是無法進行開啟或關閉操作的;瘜W值班員現(xiàn)場操作證實了廠家的說法,排除了他人由控制柜進行誤操作或惡意操作的可能性。

2、在處理漏水的過程中,運行人員多次試圖用扳手改變閥門狀態(tài),均沒有成功?梢耘懦巳藶閻阂獾氖謩痈淖冮y門狀態(tài)的可能性。

3、據(jù)程控廠家提供資料,工業(yè)廢水站三個曝氣塔均沒有做反饋信號,水網(wǎng)控制室工業(yè)廢水畫面無法對現(xiàn)場設備和閥門做遠程控制,可以排除由運行人員從控制室的電腦上進行誤操作的可能性。

4、曝氣塔抽氣器進氣門在白天調(diào)試中電磁閥處于開啟狀態(tài),閥門未動作,調(diào)試人員未取消開啟信號,造成該閥門在夜晚自行動作,就地有人誤操作開啟曝氣塔抽氣器進水門,管道內(nèi)殘存壓縮空氣將閥門打開,而此時殘存壓力無法再關閉閥門。

該事件暴露出不符合項如下:

1)、XX管理公司調(diào)試期間夜間應急機制不健全、施工單位生產(chǎn)調(diào)度管理存在問題。

2)、發(fā)電部值班人員無法解決現(xiàn)場生產(chǎn)緊急問題時應逐級報告。3)、河南火電建設XX公司人員未按照相關制度對現(xiàn)場出現(xiàn)的缺陷及時進行消缺。

【防范措施】

1、明確施工、管理、生產(chǎn)單位夜班值班人員聯(lián)系方式,且火電建設XX公司生產(chǎn)管理人員必須24小時保持通訊暢通。

2、明確調(diào)試期間火電建設XX公司人員在接到值長電話后,必須立即趕到處理缺陷,否則按相關規(guī)定進行處理。

3、發(fā)電部組織部門員工學習生產(chǎn)調(diào)度管理制度。

二#1爐脫硫真空濾液襯膠管著火燃燒

【概述】201*年8月12日,上海XX環(huán)保黔東項目部正在#1爐脫硫工藝樓4樓脫水間進行施工。#1爐脫硫真空濾液襯膠管需要割短約400MM,XX環(huán)保5人在現(xiàn)場施工,已經(jīng)用火焊割了一根襯膠管,正在割第二根。作業(yè)前未辦理動火工作票,現(xiàn)場未制定相應的安全組織措施和技術措施。

【事件經(jīng)過】

8月12日20:10時左右,在施工人員進行#1爐脫硫真空濾液襯膠管第二根管的火焊切割時,管內(nèi)襯膠被引燃。施工人員立即用打濕的紙板撲火,未能湊效,立即下樓坐車回XX環(huán)保項目部庫房取來滅火器滅火。

20:12時左右,在斗輪機處值班的黔東公司員工劉XX發(fā)現(xiàn)脫硫工藝樓窗戶冒煙有火,立即撥打5824119向企業(yè)消防站報了火警,隨即趕往著火地點,并在A6路口迎接到消防車,指引消防車前往著火地點。

20:15左右,XX監(jiān)理部趙XX在廠房固定端聞到焦味,并看到消防車進入,立即趕到現(xiàn)場。20:18左右,趙XX趕到脫硫工藝樓,看到消防車水泡已經(jīng)打完,火基本撲滅。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)4根襯膠管內(nèi)部襯膠因著火燃燒損壞,需重新進行襯膠。

【原因分析】

1、XX管理公司、XX監(jiān)理部對8月7日評估檢查不符合項整改不到位。2、XX環(huán),F(xiàn)場安全文明施工思想上重視不夠,對項目公司提出的整改要求落實不到位。

3、襯膠管切割施工安全組織措施、技術措施流于形式,使現(xiàn)場動火作業(yè)安全失控。

4、XX環(huán)保施工人員安全意識淡薄,沒有認識到自身作業(yè)危險點,更沒有采取必要的預控措施是導致該事件的直接原因。施工人員消防意識和技能

較差,缺乏臨場應變力,在不能第一時間撲滅初期火焰的情況下,沒有正確撥打廠內(nèi)火警電話,反而下4樓回其倉庫取滅火器,延誤了一些時間是導致著火增大的間接原因。

5、XX環(huán)保施工作業(yè)的脫硫工藝樓4樓脫水間照明不足、消防設施不足、安全通道不暢,致使滅火人員在現(xiàn)場行動受阻,是該事件另一間接原因。

該事件暴露出不符合項如下:

1)XX管理公司、XX監(jiān)理部對XX環(huán)保施工安全文明檢查不到位。2)XX環(huán)保施工區(qū)域安全通道不暢,消防設施不全,施工安全措施不完善,現(xiàn)場有施工人員吸煙、不系安全帶等習慣性違章。

【防范措施】

1、XX管理公司安全管理部門進行反思,寫出事件總結(jié)報告。2、XX環(huán)保停工一天,XX管理公司組織對脫硫施工區(qū)域進行全面檢查,清理現(xiàn)場施工區(qū)域,做到通道整潔暢通、安全防護措施完善,開展施工人員安全教育、進行危險點識別,人人掌握正確的消防報警方法。

3、XX環(huán)保項目經(jīng)理組織本部門按照“四不放過”原則進行詳細的分析、處理,寫出事件報告。

4、XX管理公司和XX監(jiān)理部舉一反三,對現(xiàn)場其他施工單位加強安全教育和安全文明施工管理,將整改情況報黔東公司

三#1機組突降負荷80MW

【概述】201*年10月04日,#1機組負荷410MW,CCS投入狀態(tài),負荷設定410MW,實際負荷408MW,主汽壓力設定14.8MPa,實際壓力14.13MPa,主汽溫度532℃,再熱汽溫520℃,廠用電正常運行方式,#1爐A、B、D、F制粉系統(tǒng)運行正常,C制粉系統(tǒng)備用,E制粉系統(tǒng)檢修,汽包水位及汽溫自動投入,電泵備用,機側(cè)各系統(tǒng)運行正常,工況穩(wěn)定。

【事件經(jīng)過】

20:07分,當班運行人員一值主值劉XX(燃燒盤)監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#1爐燃煤量由180t/h左右逐漸上升至最大270t/h,主汽壓力由14.8MPa逐漸下降至

14.2MPa,氧量由5.3%逐漸上升至6.2%,遂判斷其為燃料煤質(zhì)變差所致。為防止爐膛發(fā)生爆燃(270t/h對應約600MW負荷),在20:08分至20:15分之間,劉XX逐漸將#1爐所有磨煤機容量風自動解除至手動,人為調(diào)整制粉系統(tǒng)出力。20:15分,#1鍋爐燃料主控方式及鍋爐主控方式相繼切出,隨即CCS方式切TF方式(汽機跟隨調(diào)壓方式),#1機組負荷突然由410MW左右降至330MW左右,主汽壓力基本不變。劉XX見狀立即匯報當班值長何XX,何當即下令投幾只油槍助燃,同時汽機切基本方式,DEH手動加負荷,并聯(lián)系值班的維修部熱工專業(yè)人員檢查處理。處理中機側(cè)各系統(tǒng)運行正常,汽包水位及汽溫調(diào)節(jié)在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi),工況穩(wěn)定。20:45分,#1機組負荷恢復至410MW左右,退出油槍,#1機組恢復至甩負荷前運行工況,全面檢查系統(tǒng)正常。從機組甩負荷(20:18分)至恢復正常(20:45)共用時27分鐘。

【原因分析】

1、XX門子公司對容量風、燃料主控、鍋爐主控、汽機主控等控制方式投退操作程序和相關要求未進行培訓和告知,致使運行人員對CCS認識不足,是導致此次甩負荷的直接原因;

2、XX門子控制系統(tǒng)機主控PID偏差跟蹤運算模塊存在不合理性,當進行TF方式切換時不能實現(xiàn)無擾切換,直接導致#1汽機調(diào)門關閉10%,是導致此次甩負荷的根本原因。

該事件暴露出不符合項如下:

1)、DCS控制系統(tǒng)汽機主控PID偏差跟蹤運算存在不合理性,當進行TF方式切換時不能實現(xiàn)無擾切換;

2)、汽機主控手、自動切換條件中壓力偏差值偏大(0.91MPa)。3、煤質(zhì)變化,且鍋爐熱慣性較大,導致運行人員誤判。

【防范措施】

1、由生技部、維修部盡快聯(lián)系XX門子廠家,查找具體原因,利用合適的機會完善控制系統(tǒng),消除設計不合理的地方;

2、運行人員投CCS協(xié)調(diào)控制時按容量風、燃料主控、鍋爐主控、汽機主控的順序依次投運,退出自動時按汽機主控、鍋爐主控、燃料主控、容量

風的順序依次退出;

3、將汽機主控手、自動切換條件中的壓力偏差值由原來的0.91MPa改為0.6MPa,待壓力偏差值連續(xù)5分鐘穩(wěn)定在0.4MPa內(nèi)后方可重新投入汽機主控。

四#1機兩臺凝結(jié)水泵故障導致#1機緊急停機

【概述】201*年10月6日,#1機處于168后試驗階段,負荷415MW,主汽溫度533℃,再熱汽溫504℃,廠用電系統(tǒng)標準運行方式,CCS投入,1B/1C/1D/1F磨煤機運行,1A/1E磨煤機檢修狀態(tài),1A凝結(jié)水泵運行,電流250A、出口壓力3.66Mpa、凝結(jié)水流量1656T/h。#1機組正準備進行AGC試驗,1B凝結(jié)水泵已辦票處理電機下軸承溫度高缺陷。

【事件經(jīng)過】

10月6日00:18運行人員發(fā)現(xiàn)1B凝泵電機下軸承溫度緩慢上至75.4度,就地溫度也達74度,啟1A凝泵運行,停運1B凝泵后,通知維修部(代施工單位)處理,1:30左右維修人員到場后檢查發(fā)現(xiàn)1B凝泵電機下軸承油質(zhì)較差,做換油處理。3:00左右換油結(jié)束,待聯(lián)系相關人員到位后再進行試轉(zhuǎn)工作,運行值長交代#1機主值按照單泵運行加強檢查。

10月6日9:46有關人員到齊后啟動1B凝泵試轉(zhuǎn),啟動后1B凝泵下軸承溫度在2分鐘內(nèi)由24度升至50.5度,凝泵電流從223A下降至127A,出口母管壓力從4.23MPa下降到3.45MPa,運行人員停運1B凝泵,維檢人員辦票對1B凝泵電機下軸承繼續(xù)進行加油檢查,1B凝泵轉(zhuǎn)檢修狀態(tài);1A凝泵處于單泵運行狀態(tài)。

10月6日14:57,運行的1A凝泵電流從250A突降至65A,凝泵出口壓力從3.66Mpa突降至0.15Mpa,凝結(jié)水流量從1656T/h突降至0T/h。當班運行人員立即到就地通知檢修人員停止1B凝泵檢修工作,收回工作票,恢復安全措施,并就地檢查具備啟動條件,同時減機組負荷。15:05分左右1B凝泵啟動,電機軸承溫度上升較快,溫度升至74.8℃。因1#機組吹管調(diào)試期間已發(fā)生過A凝泵斷軸(廠家已更換),為了避免擴大事故,值長請示生

產(chǎn)副總同意再次啟動1A凝結(jié)水泵運行,運行電流67A,1A凝結(jié)水泵不出水,立即將其停運。15:291B凝結(jié)水泵電機下軸承溫度達85℃,保護跳閘。運行值班人員立即執(zhí)行各緊急停機操作,15:30機組解列停機。

停機后對兩臺凝泵解體檢查,發(fā)現(xiàn):1、1A凝結(jié)水泵軸系斷裂。

下圖為返廠后解體檢查的軸系斷裂情況:

2、1B凝結(jié)水泵電機下軸承損壞。

【原因分析】

1、1A凝泵于8月3日曾經(jīng)同樣因為斷軸原因返廠維修過,軸系制造質(zhì)

量存在問題,是此次停機的主要原因。(在同批次凝泵合同中,中電投X孟電廠、貴州X爾電廠均曾經(jīng)出現(xiàn)過。廠家第一次斷軸時就免費更換軸系,本次承諾免費維修并更換損壞的設備。)

2、1B凝泵電機下軸承溫度從單機調(diào)試以來軸承溫度一只維持在75℃左右的較高值,本次軸承溫度突然升高達跳閘值,判斷為軸承損壞,后解體檢查軸承出現(xiàn)裂紋,無正常備用的凝結(jié)水泵是此次事件的另一原因。(1B凝泵未出現(xiàn)過斷軸情況,在發(fā)現(xiàn)電機軸承溫度高時,正處于#1機組168h過程中,并且軸承溫度一直維持在70℃左右。事故發(fā)生后電機軸承解體檢查并與XX電機廠廠家人員一起確認損壞原因為廠家設備質(zhì)量問題。)

該事件暴露出不符合項如下:

1)、1A凝泵從上次斷軸到此次斷軸,時間僅一月。較短周期內(nèi)設備正常運行中發(fā)生兩次斷軸事件,說明廠家設備存在質(zhì)量隱患。(兩次斷軸均發(fā)生在一臺凝泵上,第一次斷軸返廠檢查中發(fā)現(xiàn)為末級葉輪軸系斷裂;第二次斷軸返廠檢查結(jié)果除末級葉輪軸系斷裂外,導葉輪、軸套均磨損嚴重。并且在同批次的設備中也出現(xiàn)過斷軸問題,說明廠家在設備出廠前的設備質(zhì)量監(jiān)檢不合格。并且在其他同類電廠發(fā)生斷軸事故后,沒有引起重視召回相應產(chǎn)品加以改進。另外廠家也拒絕提供設備返廠后的檢查報告,導致無法判斷凝泵斷軸的具體原因。但從斷軸的現(xiàn)象和廠家態(tài)度來看,軸系本身制造加工質(zhì)量應該為斷軸的主要原因。)

2)、1B凝泵電機軸承溫度高缺陷一直未得到有效解決。(1B凝泵從發(fā)現(xiàn)軸承溫度高問題一直到發(fā)現(xiàn)電機軸承損壞期間一直處于168期間,168后暫沒有進行停機消缺,現(xiàn)場不具備解體檢查電機軸承的條件。)

【防范措施】

1、由生技部、維修部聯(lián)系廠家將1A凝泵返廠維修。

2、維修部盡快更換1B凝泵電機下軸承,并找出1B凝泵電機下軸承溫度高的根本原因,采取措施予以解決。

3、凝結(jié)水泵廠家負此次事件的全部責任。由生技部、綜合部出面對廠家供應設備的質(zhì)量問題進行商業(yè)談判,督促廠家重視該問題,為黔東凝泵的

正常運行和備用提供技術保障和售后服務,確保#1機組的安全穩(wěn)定運行。

五1A一次風機跑油

【概述】201*年10月7日,#1爐停運消缺,1A一次風機#2油泵運行,電流8.55A,調(diào)節(jié)油壓力2.44MPa,潤滑油壓力0.133MPa,運行穩(wěn)定。

【事件經(jīng)過】

10:08維修部黃XX聯(lián)系值長處理調(diào)節(jié)油壓力表漏油缺陷,經(jīng)值長同意不開工作票處理,沒派運行人員現(xiàn)場監(jiān)護。

10:18處理完畢,黃XX聯(lián)系運行人員啟動#2油泵試運,電流8.29A,調(diào)節(jié)油壓力2.41MPa,潤滑油壓0.526MPa,運行派賈XX到就地與黃XX現(xiàn)場檢查3分鐘左右無異常,離開現(xiàn)場。

10:26以后調(diào)節(jié)油壓持續(xù)緩慢下降,潤滑油壓基本不變。

11:03調(diào)節(jié)油壓力降到2.28MPa后快速下降,至11:06降至1.0MPa,系統(tǒng)聯(lián)啟#1油泵,調(diào)節(jié)油壓力短時升至1.78MPa后又快速下降,至11:08調(diào)節(jié)油壓力降至0.58MPa,此時潤滑油壓開始下降。

11:18兩臺油泵運行,調(diào)節(jié)油壓力降到0.36MPa,潤滑油壓力降到0.338MPa,短時穩(wěn)定后緩慢下降。

11:30運行人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1A一次風機潤滑油壓力表爆裂。11:47停運兩臺油泵。運行就地檢查發(fā)現(xiàn)控制油箱油位已到底線,風機底部基礎溝槽內(nèi)和油站地面發(fā)現(xiàn)大量積油,聯(lián)系維檢處理。

經(jīng)事后檢查發(fā)現(xiàn):1A一次風機潤滑油壓力表爆裂,控制油箱內(nèi)約500L潤滑油漏到地面。

【原因分析】

設備檢修(試運時),1A一次風機潤滑油壓調(diào)整(設置)過高,遠超壓力表量程(0.526MPa),導致潤滑油壓力表沖爆引起外泄是此次事件直接原因;運行人員和檢修人員監(jiān)盤和巡視不到位是此次事件擴大的主要原因。該事件暴露出不符合項如下:

1)、在許可不辦工作票的情況下,運行未做好值班記錄且對檢修過程監(jiān)

護不到位。

2)、設備試運時,運行和檢修人員對設備檢查不到位;試運后運行人員監(jiān)盤和巡視不到位。

【防范措施】

1、對于任何在設備上的檢修工作,值長記錄上必須要做好完整記錄。2、設備試運時,運行和檢修人員必須全面檢查試運系統(tǒng),并對試運后的設備運行情況需加強現(xiàn)場監(jiān)視和巡查。

3、維修部督促施工單位徹底檢查風機內(nèi)部漏油管路,消除漏點。4、發(fā)電部和維修部人員加強專業(yè)培訓,熟悉設備和系統(tǒng)。

六搬運大件失手,砸壞6KV滑線電纜

【概述】201*年10月9日,#1斗輪機皮帶正在消缺,大量火車煤等待入廠。#1斗輪機變壓器由6KV一段供電運行,帶#1斗輪機所有負荷。

【事件經(jīng)過】

10:30左右,外委單位XX奇重的工作人員從#1斗輪機樓梯上人工搬運大件檢修工具(接皮帶用的槽型金屬工具)時防護措施不到位,導致所搬運的專用工具從樓梯上落下,砸中#1斗輪機6KV滑線電纜,導致短路并引起#1斗輪機變6KV開關跳閘,中斷對#1斗輪機的供電。

事后檢查,#1斗輪機6KV滑線電纜砸變形、內(nèi)部短路,需做電纜修復處理,并進行高壓試驗。

【原因分析】

XX奇重工作人員搬運大件上樓梯未采取防止重物墜落的防護措施,致使人員失手滑落搬運大件砸在6KV電纜上,引起電纜內(nèi)導體短路開關保護跳閘,#1斗輪機變供電中斷。該事件暴露出不符合項如下:

1)、在樓梯上人工搬運大件檢修工具,無防護措施。

2)、搬運人員對重物在樓梯上落下的后果估計不足,危險預控不到位!痉婪洞胧

1、在樓梯上人工搬運大件時應做好防止重物落下的措施,做好危險點預控,搬運時有人監(jiān)護。

2、通告電廠生產(chǎn)員工:在樓梯上有重物搬運時,人員和重要設備不要在下方停留、通行和觀望,防止意外傷人。

七鐵路調(diào)車作業(yè)時,發(fā)生機車脫線

【概述】201*年10月09日,電廠工廠站3道重車9節(jié),140號機車進入3道開始調(diào)車作業(yè)。

【事件經(jīng)過】

201*年10月09日09時許,0140號內(nèi)燃機車司機沈X、副司機古XX接調(diào)車作業(yè)計劃開始調(diào)車作業(yè),09:40分機車準備進入3道進行作業(yè),當機車車輛出清脫軌器絕緣區(qū)段后,調(diào)度室控制臺上脫軌器蜂鳴器開始蜂鳴,實習值班員胡XX將脫軌器單操至定位狀態(tài),3道調(diào)車作業(yè)完成后,因機車車輛未過信號機,控制臺D1-3道紅光帶,值班員無法確認機車車輛停留位置,09:43分聽到電臺發(fā)出啟動信號,并未聽到調(diào)車員要進路的車機聯(lián)控用語,也未聽到機車司機原進路折返的語音呼叫,09:44分調(diào)車長趙X突然匯報機車脫軌。09:47分開始起復機車,10:45分機車起復完畢。事后檢查發(fā)現(xiàn),電動脫軌器的轉(zhuǎn)轍機保險螺栓剪切損壞,6根水泥枕木螺栓(48顆)破壞,電動脫軌器操縱連桿彎曲。

【原因分析】

1、調(diào)度員疏忽大意,沒有認識到進路壓車已經(jīng)紅光帶,按原進路返回作業(yè)中存在的巨大安全隱患,一是沒有按鐵路相關規(guī)定停止一切聯(lián)鎖設備操作,憑主觀意識將電動脫軌器單操至脫軌位置,二是單操后也沒有及時向調(diào)車長及司機提示,致使現(xiàn)場各環(huán)節(jié)盲目作業(yè),是造車此次事件的主要原因。

2、調(diào)車員在原進路返回作業(yè)中,違反工廠站《站細》第7條15款之規(guī)定,沒有及時請示調(diào)度員,確認返牽進路是否開放,盲目顯示信號指揮機車

啟動,沒有對事件起到主控作用,是造成此次事件的次要原因。

3、機車司機過分依靠調(diào)車員指令,對返牽進路的危險性認識不足,工作經(jīng)驗欠缺,對調(diào)車作業(yè)沒有做到心中有數(shù),機車操作中起車提速、下閘時機掌握不夠準確,也是造成此次事件的次要原因。

4、機車副司機沒有認真了望信號、確認進路,對現(xiàn)場突發(fā)事件反應不夠迅速,對司機操作沒有起到監(jiān)督提醒作用,是造成此次事件的間接原因。

該事件暴露出不符合項如下:

1)、鐵路作業(yè)人員業(yè)務素質(zhì)不高,安全意識淡薄,需加強業(yè)務培訓和安全教育。

2)、《工廠站調(diào)車作業(yè)細則》內(nèi)沒有電動脫軌器操作規(guī)定,需補充相關內(nèi)容。

【防范措施】

1、每一批調(diào)車作業(yè)前,各崗位做好事故預想,調(diào)度員必須在調(diào)車作業(yè)通知單上進行安全技術交底,注明安全注意事項及重要的作業(yè)程序。

2、調(diào)車作業(yè)時,機車和調(diào)車組人員必須精力集中,司機嚴格控制速度,調(diào)車人員嚴格執(zhí)行作業(yè)程序。

3、調(diào)度員(信號員)排列進路時,當信號開放后,有車占用進路作業(yè),需按原進路返回時,禁止在該進路上進行任何聯(lián)鎖設備操作。

4、調(diào)度員在下達調(diào)車作業(yè)計劃時,凡遇到返牽等非常規(guī)調(diào)車作業(yè)時,必須在安全注意事項上進行安全交底,并在關鍵環(huán)節(jié)上卡死,做好作業(yè)中的他控,如調(diào)車員和司機在該請示的時候未請示,應及時提醒其按規(guī)定程序作業(yè)。

5、工廠站內(nèi)線路作業(yè)原則上不準返牽,但因作業(yè)實際情況必須返牽時,調(diào)車員必須向調(diào)度員請示,取得調(diào)度員的同意,并確認調(diào)車進路正確后方可進行。

6、口頭變更調(diào)車計劃以及機車返牽等特殊調(diào)車作業(yè)時,司機必須向調(diào)度室進行機車返牽等語音呼叫,并對調(diào)度員的指示執(zhí)行復誦制度,并及時提醒副司機做好了望信號和確認進路。

7、各班組加大對違章作業(yè)的檢查考核力度,加強技術業(yè)務培訓和安全教育,管理人員要經(jīng)常到現(xiàn)場進行技術指導,提高全員安全意識,杜絕類似事故發(fā)生。

8、各班組生產(chǎn)運行中發(fā)生性質(zhì)比較嚴重的不安全事件,如再有隱瞞不報現(xiàn)象,部門將建議公司對責任人進行辭退處理。

9、機車司機在羊坪車站作業(yè)期間發(fā)生問題隱瞞不報,在運行中設備發(fā)生故障不及時匯報班組也不向下一班接班人員交代清楚,或司機間有意為難對方,在機車上設置故障,影響機車正常運行,一經(jīng)部門核實一律降職使用,性質(zhì)非常惡劣的建議公司進行辭退。

八500KV升壓站5031開關跳閘,500KVI母失壓

【概述】201*年11月2日,500KVII母由東牌線(黔艷一回)通過5013開關供電,#01啟備變由500KVII母通過5033開關供電,500KVI母由500KVII母通過5033、5031開關供電,500KVI母電壓536KV,500KVII母母線電壓537KV,設備運行正常。

【事件經(jīng)過】

16:12我廠NCS監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“5031開關控制回路斷線”,立即檢查NCS監(jiān)控系統(tǒng)畫面,發(fā)現(xiàn)5031開關跳閘,500KVI母失壓“;立即派值班員現(xiàn)場檢查保護情況,并于16:16將情況匯報網(wǎng)調(diào)程XX。

16:45值班員到網(wǎng)控室檢查后向值長匯報:5031開關無保護動作信號,5031開關本體及500KVI母現(xiàn)場檢查未見異常,當時XX調(diào)試所電氣人員在網(wǎng)控室進行工作(持電氣二票DQ08100001,工作內(nèi)容:安穩(wěn)裝置及回路調(diào)試,第二串斷路器調(diào)試;工作地點:500KV網(wǎng)控室,工作負責人:臧XX),運行立即要求調(diào)試人員停止工作;詢問XX調(diào)試所工作人員知:5031開關跳閘系其誤碰引起。對升壓站相關設備檢查未見異常。

17:03值長將情況匯報網(wǎng)調(diào)程XX,按網(wǎng)調(diào)程XX令,17:10合上5031開關,500KVI母充電正常,17:12回復網(wǎng)調(diào)李XX:已合上5031開關,500KV

I母充電正常。

【原因分析】

XX調(diào)試電氣人員在檢查第二串I母側(cè)5021斷路器保護到I母第一套母差保護相關回路時,誤碰I母第一套母差保護至5031跳閘回路,導致5031跳閘,I母失電。

該事件暴露出不符合項如下:

1)、XX調(diào)試所電氣工作人員在二次回路工作中,工作負責人監(jiān)護不到位,導致工作班成員誤碰5031跳閘回路。

2)、集控NCS等系統(tǒng)的事故報警音響與其他提示警鈴的聲音沒有區(qū)別,運行人員在現(xiàn)場聽聲音后無法立即正確辨識報警類型。

【防范措施】

1、工作負責人在辦票后開展檢修工作過程中,必須按照安規(guī)要求認真履行監(jiān)護職責,并對工作班成員予以必要的指導。

2、在當前本廠投產(chǎn)設備上的所有檢修工作,由施工、調(diào)試單位辦理工作票的工作,本廠維修部相關專業(yè)人員必須參與進去,在學習的同時可以起到一定的監(jiān)護作用。

3、生技部優(yōu)化集控室事故音響的報警聲音與一般報警鈴聲相區(qū)別。

九物資倉庫電纜被盜

【概述】201*年11月3日凌晨2點-4點,黔東倉庫正常使用,底樓存放電纜、枕木等物資,二樓、三樓存放設備物資及備品備件。

【事件經(jīng)過】

201*年11月3日早上8:00,倉庫保管員周XX上班發(fā)現(xiàn)庫房東側(cè)兩道門處于開啟狀態(tài),門無被撬及破壞痕跡,隨即詢問庫管員肖X和趙XX,確認前一日下班趙XX最后離開時全部鎖好了門。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)庫房底樓存放的ZR-VV223*50+1*25型電力電纜有被盜割印跡,立即進行現(xiàn)場保護并匯報綜合部羅XX。

9:30綜合部匯報廠領導后會同安監(jiān)部、生技部、護衛(wèi)隊到現(xiàn)場調(diào)查取證,并檢查有無其他物資被盜。檢查后發(fā)現(xiàn)只有型號為ZR-VV223*50+1*25型電力電纜失竊,被盜數(shù)量約74米。

10:30綜合部將失竊情況向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀,并配合進行現(xiàn)場調(diào)查取證。14:45綜合部會同安監(jiān)部、生技部、XX建設公司(運行服務承包商)再次踏勘現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)庫房ZR-VV223*50+1*25型電力電纜被盜74米,失竊電纜價值約9600元。

15:40綜合部牽頭、安監(jiān)部配合,召集庫管員、發(fā)電部當晚值班人員、發(fā)電部輔助工、廠區(qū)護衛(wèi)隊等相關人員召開事件調(diào)查分析會。

【原因分析】

1、派出所根據(jù)目擊證人口述結(jié)合現(xiàn)場勘察,分析此案可能是原護衛(wèi)隊聘用的個別當?shù)厝藛T因合同聘用期即將到期,出于個人私利目的與熟悉電廠周邊情況的當?shù)厝藘?nèi)外勾結(jié)所為。

2、作案人員利用廠區(qū)路燈關閉與公司庫房一樓第二層窗戶無防盜網(wǎng)的現(xiàn)狀,用翻窗入室盜竊的手段,盜取黔東公司庫房備用電纜。

3、廠區(qū)護衛(wèi)隊夜間值班人員XXX在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)可疑人員后,懼怕打擊報復,未能及時正確處理和匯報,致使電纜被盜走。

【防范措施】

1、第一時間將此事向派出所報案,查明銷贓點,派出所根據(jù)已掌握的情況盡快偵破結(jié)案;

2、綜合部于12月1日0:00更換廠區(qū)護衛(wèi)隊,另行委托五凌力源公司全面負責廠區(qū)安全管理;

3、督促五凌力源公司護衛(wèi)隊制定并完善管理制度,特別是車輛出門管理制度,并對全廠重點防盜竊、防破壞部位進行了加強保衛(wèi)力量;

4、歸口管理部門加強使用輔助工的思想教育和下班后的管理。5、對物資倉庫的窗戶全部增設防盜網(wǎng),一樓倉庫最底層窗戶加裝了窗簾,以有效防盜。

6、將此事通報當?shù)卣,要求提高案件偵破能力,堅決打擊各種針對

電廠的犯罪活動;并加大宣傳力度,給電廠創(chuàng)造良好的周邊環(huán)境。

十擅動運行設備,#2發(fā)電機定冷水箱水位異常下降

【概述】201*年12月8日,#2機168第四天,工況正常,定子冷卻水箱水位為675mm,工況正常。

【事件經(jīng)過】

12月08日16:00分,2#機定子冷卻水箱水位為675mm。維修部汽機分部張XX在進行空調(diào)檢修時,打開定子冷卻水2A冷卻器出口后的排污閥沖洗空調(diào)進氣濾網(wǎng),造成定子冷卻水箱水位驟降。16:18運行人員巡視時發(fā)現(xiàn)定子冷卻水箱水位驟降至473mm,及時發(fā)現(xiàn)制止該行為并隨即緊急補水至正常水位。

【原因分析】

1、維修部汽機分部張XX未經(jīng)允許開啟#2發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)排污門,擅自操作運行設備,是導致定子冷卻水位異常下降的主要原因。

2、發(fā)電機定子冷卻水箱自動補水裝置未完善,不能自動補水,是水位異常下降的次要原因。

3、維修部汽機分管負責人貫徹#2機組168試運期的工作規(guī)定不力是本次事件的間接原因。

該事件暴露出不符合項如下:

1)、維修部汽機分部員工對公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定學習不到位和執(zhí)行力度不夠。

2)、發(fā)電機定子冷卻水箱自動補水裝置未完善,不能自動補水!痉婪洞胧

1、維修部組織全體員工對公司安全生產(chǎn)管理制度和專業(yè)規(guī)程進行學習、考試,安監(jiān)部監(jiān)考。

2、完善發(fā)電機定子冷卻水箱自動補水裝置,待#2機168過后檢查其他水、油、氣、汽系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)裝置,排查治理隱患。

十一一次風機動葉執(zhí)行機構(gòu)卡件故障,引起#2機組停運

【概述】201*年12月11日,#2機168試運第7天,負荷610MW,各主要運行參數(shù)正常。其中2A、2B一次風機電流分別為:86A、87.4A,動葉開度分別為:25%、21.96%,一次風總風壓:8.8KPa,6套制粉系統(tǒng)運行,一次風自動投入,機組聯(lián)鎖、保護投入運行,工況正常。

【事件經(jīng)過】

201*年12月11日05時33分19秒,2B一次風機電流猛增由87.4A→109A,總風壓突增由8.8KPa→10.1KPa,2A、2B一次風機調(diào)節(jié)指令自動下降,自動降低動葉開度:2A一次風機動葉開度減小由25%→18%,電流下降由85A→65A,2B一次風機動葉開度、電流未發(fā)生變化。此時,2A一次風機發(fā)出喘振報警,總風壓迅速下降由10.1KPa→7.0KPa。2A、2B一次風機接到自動開大動葉指令:2A一次風機動葉迅速開大由18.9%→37%,但2B一次風機動葉反饋未動,由于指令與反饋偏差大,2B一次風機自動調(diào)節(jié)自行切除。

05時34分05秒,一次風總風壓升高由7KPa→13KPa,2B一次風機電流急劇上升由109A→323A,過流保護動作跳閘。2B一次風機跳閘后,因2A、2B一次風機出口風道聯(lián)通,一次風總風壓急劇降低到2.3KPa,因無足夠一次風輸送煤粉,致使爐膛燃料急劇減少,燃燒迅速惡化。

05時34分17秒,#2爐爐膛負壓達-1960Pa,爐膛壓力低二值觸發(fā)#2爐MFT保護動作,滅火停爐并聯(lián)跳汽機,發(fā)變組解列。

6時11分,匯報調(diào)度同意后,恢復#2機組并網(wǎng)運行!驹蚍治觥

#2鍋爐2B一次風機執(zhí)行機構(gòu)卡件存在故障(具體原因待廠家進一步分析)導致一次風壓異常,引起#2鍋爐MFT保護動作,聯(lián)跳汽機,發(fā)變組保護動作解列。

【防范措施】

1、卡件更換前,退出2B一次風自動,改為手動調(diào)節(jié)。2、有條件時停運2B一次風機,更換執(zhí)行機構(gòu)卡件。

3、XX火電建設公司負責找出2B一次風機執(zhí)行機構(gòu)卡件故障具體原因,

處理好后交調(diào)試、運行驗收合格。

4、按照機組《調(diào)試管理程序》,對相關責任單位、責任人進行處罰。

十二運行人員巡檢不到位導致1#機B小機跑油

【概述】201*年12月17日,#1機油箱油位90cm,#1機B小機主泵驅(qū)動端軸承進油軟管被拆除移至2#機用。值長出差,主值臨時代任值長。

【事件經(jīng)過】

08:12集控主值楊XX接到發(fā)電部汽機主管工作安排:#1爐過熱器補充保護液。要求用凝輸泵向除氧器上水,用汽前泵向#1鍋爐上水。(當日值長出差)

08:15楊XX查詢#1機未結(jié)工作票中無1B小機未結(jié)票,查詢“#2機拆借設備清單”中無1B小機拆借設備記錄。安排副值趙X等人進行上水前檢查操作,具備投條件后啟動凝輸泵、汽前泵#1鍋爐上水。08:45凝輸泵系統(tǒng)檢查啟動正常。

09:00趙X安排巡檢常X檢查1B小機油系統(tǒng),潘X、楊XX測量1B小機油系統(tǒng)油泵電機絕緣,合格后送電。

09:20常X檢查1B小機油系統(tǒng)具備啟動條件。

09:21趙X接到就地巡檢常X匯報:1B小機油泵具備啟動條件,并在0米事故按鈕處候命。趙X在接到“1B小機油泵具備啟動條件”后啟動1B小機A油泵。

09:23常X在0米檢查系統(tǒng)正常,到13.7米檢查發(fā)現(xiàn)B小機處噴油,對講機緊急通知趙X停運1B小機A油泵。停運后檢查發(fā)現(xiàn)#1機B小機主泵驅(qū)動端軸承進油軟管被拆除(11.29日施工單位拆借到#2機,值班記錄中有記錄)。09:30報告部門王XX、何XX。緊急組織班內(nèi)人員進行現(xiàn)場油漬清理。(13.7和6.9米)油箱油位下降100MM,損失潤滑油約300KG,通過努力回收潤滑油170KG。

14:30清理完畢,聯(lián)系XX火電建設單位安裝#1機B小機主泵驅(qū)動端軸承進油軟管。

18:30XX火電建設單位將#1機B小機主泵驅(qū)動端軸承進油軟管裝復,就地啟動#1機B小機主油泵和頂軸油泵正常。

事后統(tǒng)計,損失潤滑油約300KG,其中約130KG不可回收。該事件暴露出不符合項如下:

1)、設備巡回檢查制度執(zhí)行不嚴,巡檢員就地啟動前思想松懈,檢查系統(tǒng)不到位,是本次事件發(fā)生的直接原因。

2)、值班員安全意識不強,業(yè)務技能不高,對現(xiàn)場異動設備不熟,是本次事件發(fā)生的重要原因。

3)、設備異動管理不完善,設備異動記錄不全,當班人員對設備異動情況不熟悉,是本次事件發(fā)生的主要原因。

4)、1B小機被拆軟管無設備異動標示、警示牌或采取其它臨時安全措施,如設臨時堵頭等。

【防范措施】

1、發(fā)電部組織召開事件分析會,按照“四不放過”原則進行分析。加強部門員工的專業(yè)培訓和兩票三制的學習,于本月組織考試檢驗學習效果,并逐步開始使用巡檢機來監(jiān)督檢查巡回檢查質(zhì)量。

2、發(fā)電部完善設備異動管理,從記錄和現(xiàn)場入手,要做到記錄全面而詳細,逐值交接清楚;現(xiàn)場對設備異動地方要設立警示和標示,確保運行人員在現(xiàn)場很直觀的知道設備異動情況

3、發(fā)電部對#1機和#2機拆借設備進行全面清理,清理完后對值長進行交底,并逐值交接。

4、MIS系統(tǒng)可增設專門欄目,對可能影響設備安全運行和操作的重要事項進行實時提醒。如:接地刀、接地線、介質(zhì)泄漏、設備拆卸等,直到隱患消除后提醒自動解除。

十三#1機組汽包水位高MFT停機

【概述】201*年2月16日,#1機組負荷405MW,汽機功率回路投入,

汽包水位自動投入,一、二級減溫水自動投入。1A/1C/1E/1F四臺磨煤機運行,1A1/1A2/1C2/1E1/1E2/1F1/1F2共七臺給煤機運行,D磨檢修,B磨備用,1A/1B小機運行,電泵正常備用;#2機組備用。

【事件經(jīng)過】

18:20至18:571A/1C/1E/1F磨煤機運行,其中A1/C1/F1/F2給煤機頻繁斷煤,就地人員不間斷指揮敲煤,給煤量斷斷續(xù)續(xù),汽包水位、主汽溫度波動較大。

18:28因主汽壓力下降較快,值長余X令降負荷至350MW,同時向網(wǎng)調(diào)匯報,令投入油槍運行。副值譚XX投入1E2/1E5/1A1/1A4共四只油槍。18:28:49一級減溫設定溫度455℃,經(jīng)自動調(diào)整一減后溫度仍達475℃,汽溫控制偏差20℃,減溫水自動調(diào)節(jié)自動解除。

18:30:25水位自動設定值0mm,汽包水位在2min內(nèi)迅速由-47mm上升至52mm,且上升速度較快。

18:32:48副值王XX解除給水自動,手動調(diào)整兩臺汽泵轉(zhuǎn)速控制汽包水位。

18:32-18:50運行人員手動調(diào)節(jié)汽包水位和減溫水。由于給煤機下煤一直不穩(wěn)定,水位、汽溫波動加劇。

18:50:52主汽溫度507℃,并迅速上升,主值王X逐步開啟一、二級減溫水調(diào)門。

18:52:00汽包水位-50mm。為配合汽溫調(diào)整,增加減溫水差壓,副值王XX增加汽泵轉(zhuǎn)速(1A汽泵由3786rpm上升至3913rpm,1B汽泵由3785rpm上升至3891rpm)。

18:53:29主值王X將一、二級減溫水調(diào)門全開,此時主汽溫度544℃,并繼續(xù)上升。

18:53:50為降低主汽溫度,副值王XX將1B小機轉(zhuǎn)速由3891rpm迅速提升至4262rpm,汽包水位開始上升。

18:54:48主汽溫度達551℃,并已穩(wěn)定,主值王X逐漸減小一、二減減溫水流量,主汽溫度開始下降。至18:56:33一減由100%降至35%,二

減由100%降至50%。副值王XX逐步降低1A、1B小機轉(zhuǎn)速和關小給水旁路調(diào)節(jié)門,至18:56:331A小機轉(zhuǎn)速由4012rpm降至3880rpm,1B小機轉(zhuǎn)速由4262rpm降至4030rpm,給水旁路調(diào)節(jié)門由30%降至0%。

18:55:41汽包水位達+130mm,高二值保護動作聯(lián)開事故放水門。18:56:33汽包水位達+280mm,高三值保護動作,鍋爐滅火,汽機跳閘,發(fā)電機解列。

19:15鍋爐吹掃完成。校對差壓水位計,檢查保護回路及保護定值。19:53#1機經(jīng)5011開關同期合閘并網(wǎng)!驹蚍治觥

1、運行人員對w鍋爐、直吹式制粉系統(tǒng)汽溫、水位手動調(diào)整缺乏經(jīng)驗是本次跳機的主要原因。為防止主汽溫度超溫,副值王XX操作過猛,將1B小機轉(zhuǎn)速由3891rpm迅速提升至4262rpm。而在主汽溫度回落時,當主值王X將一、二級減溫水調(diào)節(jié)門開度迅速降低后,副值王XX沒有快速降低A、B小機轉(zhuǎn)速和關小主給水調(diào)整門,導致汽包水位快速上漲,最終達到汽包水位高三值,造成鍋爐MFT。

2、原煤斗堵煤嚴重是本次跳機的次要原因。由于給煤機下煤不穩(wěn)定,對直吹式制粉系統(tǒng)的燃燒影響大,造成汽溫、水位波動大,減溫水自動調(diào)節(jié)自動解除,運行人員解除給水自動。當汽溫、水位由運行人員手動調(diào)節(jié)時,調(diào)整難度更大,更加劇了汽溫、水位的波動。該事件暴露出不符合項如下:

1)、運行人員對w鍋爐、直吹式制粉系統(tǒng)的汽溫、水位調(diào)整缺乏經(jīng)驗。2)、值長、主值對突發(fā)性事件缺乏經(jīng)驗,組織調(diào)整不力。3)、原煤斗存在設計問題,堵煤嚴重。4)、輔助工捅煤、敲煤不得力!痉婪洞胧

1、制定鍋爐水位、汽溫、汽壓調(diào)整技術措施,摸索各種擾動工況下的預控措施和應急措施,組織全體運行人員學習落實。

2、加大現(xiàn)場培訓力度,邀請XX中試所鍋爐專家現(xiàn)場指導、講課,使運行人員盡快熟悉機組特性,提高操作水平。

3、加強對值長、主值處理突發(fā)性事件的培訓。4、立項改造原煤斗,減少堵煤現(xiàn)象。

5、加強對敲煤輔助工的管理,提高其工作積極性和主動性。6、優(yōu)化自動控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì),特別是提高自動系統(tǒng)抗干擾能力。

十四#1機組恢復過程中汽包水位高MFT停機

【概述】201*年2月16日,#1機組18:57汽包水位高三值MFT跳機后,恢復目標負荷400MW過程中。汽機功率回路投入,汽包水位手動控制,汽包壓力8.2MPa,1A汽泵轉(zhuǎn)速3132rpm,旋轉(zhuǎn)備用;1B汽泵轉(zhuǎn)速4116rpm,電泵運行轉(zhuǎn)速3613rpm,給水流量649T/h,蒸汽流量560T/h。1A/1C兩臺磨煤機運行,共十只油槍投入;#2機組備用。

【事件經(jīng)過】

至20:13:00分,負荷156MW,主汽壓14.57MPa,蒸汽流量490T/h,給水621T/h,水位-196mm,給水調(diào)門50%,1B小機轉(zhuǎn)速4116rpm,電泵轉(zhuǎn)速5748rpm。20:13:48#1電泵突然跳閘,首出入口壓力低,給水流量由653T/h突降到301T/h,值長余X令緊急降負荷至12OMW,并增加1B汽泵轉(zhuǎn)速至4533rpm,給水流量。

20:17:01經(jīng)檢查#1電泵無異常,令啟動電泵運行,增加給水,水位最低到-219mm開始恢復,因主汽壓力過高,值長余X令加負荷至180MW。

20:29:28負荷180MW,主汽壓力9.58MPa,蒸汽流量560T/h,給水786T/h,水位19.8mm,汽泵轉(zhuǎn)速4142rpm,電泵3613rpm,給水調(diào)門開度50%。20:29-20:31:50各參數(shù)基本未變化,汽包水位在0-40mm之間波動。20:30因原水位調(diào)節(jié)人員參與第一次機組解列事故分析,值長余X接替水位盤進行手動水位控制。

20:30:40因高過出口溫度上升速度較快,主值王X開大二級減溫水調(diào)門開度,至20:33:59二減調(diào)門全開,主汽溫度由520℃開始下降。

20:31:50汽包水位突升至85mm,余X將給水調(diào)門由50%降至38%,給水流量降至543.8T/h,水位穩(wěn)定在+100mm。

20:34:58水位緩慢上升至+180mm,給水調(diào)門已關至32%,給水流量下降至418T/h,汽包水位迅速下降,因此時給水流量過小,為防止汽包水位下降過多,余X增加調(diào)門開度至41%,給水由418T/h上升至649T/h,水位穩(wěn)定在+133mm。20:35:38主值王X將二減調(diào)門開度100%減小至50%.。

20:35:41水位急劇上升,余X將給水調(diào)門由41%迅速關小至13%,同時全開1B小機再循環(huán)門,給水流量由649T/h迅速降低到0T/h。

20:36:35汽包水位達+300mm,高三值保護動作,鍋爐滅火,汽機跳閘,發(fā)電機解列。

20:53經(jīng)調(diào)度同意,#1機恢復并網(wǎng)運行!驹蚍治觥

1、機組低負荷運行,汽包水位保持過高+133mm,在收減溫水時,操作幅度大,給水未能及時減小,造成汽包水位高三值MFT動作停機。運行人員操作不當,汽溫、水位操盤人員相互溝通配合不到位是造成本次跳機的主要原因。

2、原水位調(diào)節(jié)人員提前離崗參加第一次水位高停機分析會,換人調(diào)節(jié)水位是造成本次停機的次要原因。該事件暴露出不符合項如下:

1)、技術水平不足,對水位調(diào)整未能掌握合適的提前量,對機組重要參數(shù)的預見及預控工作不到位;

2)、操作員盤面溝通不足,在汽溫、水位調(diào)節(jié)過程中,不能及時有效的互相溝通,存在一定獨立操作現(xiàn)象;

3)、管理上存在指揮調(diào)度不當,在機組事故恢復期間,機組工況未穩(wěn)定的情況下,事故分析應在處理完畢后或班后進行!痉婪洞胧

1、嚴格按照“四不放過”原則進行處理,明確事件責任人,落實安全生產(chǎn)責任制。

2、組織全體員工認真學習本次事件通報,進行一次全員安全教育。特別是運行崗位人員,要從中吸取深刻教訓,總結(jié)經(jīng)驗。

3、發(fā)電部針對性制定鍋爐水位、汽溫、汽壓調(diào)整技術措施,摸索各種

擾動工況下的預控措施和應急措施,生技部審核后全體運行人員學習落實,防止類似事件發(fā)生。

4、加強運行規(guī)程學習,3月份組織一次系統(tǒng)圖、規(guī)程考試,規(guī)定值長、生產(chǎn)部門負責人必須參加。

5、要求各部門對各類安全事件不得無故瞞報、遲報,重要事件要及時向電廠主管領導匯報。

十五#1鍋爐高溫再熱器泄漏

【概述】201*年2月20日,#1機組負荷401MW,主汽壓力13.49MPA,主汽溫537℃,再熱溫520℃,爐膛負壓-50,左側(cè)煙道空預器進口含氧量4.11,A引電流214A,B引電流214A,1A/1C/1E/1F四臺磨煤機運行,1A/1B小機運行,電泵正常備用。

【事件經(jīng)過】2月19日15:03運行就地檢查#1爐左側(cè)折焰角有異聲,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認過熱器或再熱器存在輕微泄漏,要求運行值班員降低主汽壓力至13MPa運行。

2月20日12:15#1鍋爐泄漏量增大,汽包水位、爐膛負壓難以維持。13:00向網(wǎng)調(diào)申請同意后,#1機組與系統(tǒng)解列停運。

停爐冷卻后檢查發(fā)現(xiàn),#1爐高溫再熱器從爐左數(shù)第46屏下彎頭U形段發(fā)生爆管,吹損附近第42、43、44、45、47屏高溫再熱器,吹爆折焰角水冷壁管1根,吹損水冷壁管7根。(共計49根高溫再熱器管、8根水冷壁管需要更換)

圖1高溫再熱器左數(shù)46屏爆管現(xiàn)場圖2水冷壁爆管現(xiàn)場

【原因分析】

1、經(jīng)XX電力試驗研究所現(xiàn)場取管樣在試驗室進行力學試驗、元素、硬度和金相分析發(fā)現(xiàn):

1)高溫再熱器爐左數(shù)第46屏前數(shù)第12根管(T91管材)有裂紋;2)高溫再熱器所用T91管材光譜分析P、Nb元素含量不符合要求,TP304管材存在晶間析出現(xiàn)象。2、現(xiàn)場調(diào)查情況如下:

1)再熱器入口打開堵板門檢查,無堵塞異物。

2)煙氣側(cè)查運行記錄,無超溫現(xiàn)象。管外壁檢查該爆管區(qū)域無膨脹現(xiàn)象。

3)該處無安裝焊口,不是焊口質(zhì)量導致爆管。

綜上所述,確認此次爆管為T91管子材質(zhì)存在裂紋類缺陷所致。該事件暴露出不符合項如下:

1)、#1爐高溫再熱器從爐左數(shù)第46屏下彎頭U形段發(fā)生爆管,吹損附近第42、43、44、45、47屏高溫再熱器,吹爆折焰角水冷壁管1根,吹損水冷壁管7根。

2)、XX鍋爐廠提供的高溫再熱器T91管材有裂紋且光譜分析P、Nb元素不符合要求,TP304H材質(zhì)有晶間析出的質(zhì)量隱患。

【防范措施】

1、聯(lián)系XX鍋爐廠配制好高溫再熱器管屏,更換受損管段,對焊口進行100%射線無損探傷。

2、聯(lián)系XX鍋爐廠及鍋爐監(jiān)造單位,追溯了解#1、2鍋爐使用的T91、TP304H管材材質(zhì)書、來源地和制造相關資料。

3、對#2爐高溫再熱器管材抽樣進行金相分析,防止類似事件發(fā)生。4、聯(lián)系XX鍋爐廠派專業(yè)技術人員到黔東電廠對高再管屏進行專項檢驗評估,確定進一步處理方案。

十六#1機組水冷壁及高再泄漏停機后汽包壁溫差大

【概述】201*年2月20日,#1機組負荷405MW,汽機功率回路投入,汽包水位自動投入,汽包壓力最高11.9MPa,1A/1C/1E/1F四臺磨煤機運行,八臺給煤機運行,D磨檢修,B磨備用。

【事件經(jīng)過】

12:15鍋爐泄漏量明顯增大,主汽壓力急劇下降,爐膛持續(xù)冒正壓,給水流量不正常的大于主汽流量300t/h以上;運行人員及時降低鍋爐燃燒、減負荷。

13:00機組打閘停機,隨后主汽壓力急劇下降,由11.9MPa在30分鐘內(nèi)降至3.7MPa并繼續(xù)下降;鍋爐停運后,用電泵維持200t/h左右的給水流量向汽包上水,但至13:30分水位無上漲趨勢。

13:32加大給水流量至300t/h以上,將汽包水位上至最高水位,但由于除氧器水位較低,不能維持汽包水位,汽包水位隨之下降,此時汽包最大壁溫差已上漲至60℃。

14:20至15:40期間,根據(jù)除氧器水位情況,又間斷給汽包上了兩次高水位,最終因氧器水溫太低停止上水。在汽包三次上至高水位后,汽包最大壁溫差均有不同程度的減緩與回落,至第三次上水后,汽包壁溫差達最高134℃。

15:45經(jīng)生產(chǎn)部門研究決定,對鍋爐進行快速放水,放水過程中,汽包壁溫差在回落過程中有少量回升后緩慢持續(xù)下降。

【原因分析】

1、水冷壁拉稀管爆破后,鍋爐汽壓下降速度過快,停爐前,汽包壓力為11.9MPa(對應飽和溫度325℃),停爐30分鐘后,汽包壓力快速下降到接3.7MPa并持續(xù)下降。在汽包壓力下降過程中,飽和溫度相應下降。汽包下壁和上壁的冷卻條件差異增大,上壁僅靠導熱給飽和蒸汽散熱,壁溫下降緩慢;下壁在汽包余水的冷卻下,以對流換熱的方式傳熱。壁溫隨飽和溫度的下降快速下降,這是造成汽包上下壁溫差大的根本原因。

2、為維持汽包高水位,需以300t/h的給水流量向鍋爐上水,而除氧器

加熱因鍋爐主汽壓力下降過快無法投用,造成給水溫度下降過快,第三次上水水溫只有92℃,此時上水增加了汽包內(nèi)外壁溫差。

3、為排出爐內(nèi)蒸汽,需開啟一側(cè)風煙檔板對爐膛進行自然通風,加劇了爐水溫度的下降,相應增強了汽包下壁的冷卻條件。也在一定程度上增大了汽包壁溫差。

4、停爐前在低負荷或汽機打閘后維持燃燒的時間太短,停爐時的壓力太高一定程度上加大了汽包上下壁溫差。

該事件暴露出不符合項如下:

1)在除氧器加熱因鍋爐主汽壓力下降過快無法投用,造成給水溫度下降過快,水溫只有92℃時還進行第三次上水,增加了汽包內(nèi)外壁溫差。

2)為排出爐內(nèi)蒸汽,打開了爐膛部分看火孔且未及時關閉,加劇了爐水溫度的下降,相應增強了汽包下壁的冷卻條件。也在一定程度上增大了汽包壁溫差。

3)停爐前未在低負荷或汽機打閘后維持一段時間燃燒,造成停爐時鍋爐汽包壓力與壁溫較高,一定程度上加大了汽包上下壁溫差。

【防范措施】

1、在鍋爐汽水系統(tǒng)有泄漏等異常時,當班值長及主值應系統(tǒng)考慮,作好防止故障擴大的事故預想。

2、機組在停運前或減到最低負荷后若能維持汽包水位,則讓鍋爐繼續(xù)運行一段時間,待汽包壓力和壁溫盡量降低后再停爐。

3、水冷壁泄漏停爐后,鍋爐首次上水要注意判斷能否維持汽包水位,不能維持水位則不能上水。在除氧器加熱跟不上,水溫下降過快,除氧器水溫與汽包壁平均壁溫差大于100℃后,嚴禁向鍋爐上水。

4、若泄漏量大,爐膛正壓較大,可保持爐膛進風的各風門關閉,僅打開煙道的排煙通道,讓水蒸汽自然排出,注意控制好爐膛負壓。

5、發(fā)電部組織討論分析,制定該類異常工況下的技術措施及反事故措施,并對規(guī)程中未明確規(guī)定的該類事故處理細則進行修編。

十七二號斗輪機斗輪驅(qū)動裝置翻轉(zhuǎn)損壞事件

【概述】201*年3月24日,二號斗輪機取料運行中,燃運二班斗輪機司機吳XX對二號斗輪機進行運行中交接班檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況,接班后繼續(xù)操作斗輪機運行,進行取料工作,斗輪電流90~105A(電機約額定電流208A),取料量700~800噸/小時(額定出力1600噸/小時),輸煤系統(tǒng)運行正常。

【事件經(jīng)過】

201*年03月24日16時29分,斗輪機司機吳XX見運行中的二號斗輪機斗輪驅(qū)動電機和減速機及底座突然發(fā)生180度翻轉(zhuǎn)掉落,立即停止斗輪機運行,隨后將各操作桿恢復到零位,切斷動力和控制電源。16時30分,匯報程控和班長。

事件發(fā)生后對斗輪驅(qū)動裝置進行損壞情況檢查,發(fā)現(xiàn)#2斗輪驅(qū)動電機、斗輪頭減速機底座拉桿支撐座脫焊撕裂變形,電機和減速機及底座發(fā)生180度翻轉(zhuǎn),斗輪驅(qū)動裝置平臺變形嚴重,減速機潤滑油泵油管斷裂,動力電纜損壞,集中潤滑油泵損壞嚴重,斗輪驅(qū)動裝置電動干油站損壞,電機保護罩嚴重變形。

斗輪驅(qū)動裝置平臺變形嚴重

支撐座脫焊撕裂、斗輪驅(qū)動裝置平臺變形嚴重

動力電纜損壞電機和減速機及底座發(fā)生180度翻轉(zhuǎn)

【原因分析】

二號斗輪機斗輪驅(qū)動電機、減速機底座與懸臂架支撐連接焊接不牢固,鋼板焊接工藝差(僅進行了單面焊接),且無加強筋加固,運行中未能克服斗輪驅(qū)動裝置反作用力,造成焊接處斷開,驅(qū)動裝置反作用力迅速致使斗輪驅(qū)動電機、減速機底座翻轉(zhuǎn)掉落造成設備損壞。

單面焊接的驅(qū)動電機、減速機底座拉桿與懸臂架焊接不良

單面焊接的驅(qū)動電機、減速機底座拉桿斷口

該事件暴露出不符合項如下:

1)、斗輪機驅(qū)動電機無過載、過流保護,造成電機過載或過流后不能自動停機。

2)、斗輪機斗輪減速裝置支撐連接處鋼板僅進行了單面焊接,且無加強筋加固,支撐構(gòu)件強度不夠。

3)、斗輪機設備屬大型轉(zhuǎn)動機械,運行人員、檢修維護人員對結(jié)構(gòu)件焊接部分日常檢查不到位,未能提前發(fā)現(xiàn)該隱患。

4)、2#斗輪機投產(chǎn)不久,新設備暴露出電機無保護和安裝單位施工質(zhì)量問題,XX部專工對安裝質(zhì)量管理不到位。

【防范措施】

1、生技部、維修部(XX奇重)對一號、二號斗輪結(jié)構(gòu)件焊縫進行全面排查,對輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)動設備的驅(qū)動裝置機架受力部位焊接情況進行全面檢查,核對設計圖紙、焊接標準,對強度不夠位置進行補焊或加裝加強筋。

2、生技部、維修部專業(yè)人員對電機過載、過流保護重新進行設計、安裝。

3、對全廠大型轉(zhuǎn)動設備的驅(qū)動裝置鋼結(jié)構(gòu)焊接情況進行全面檢查,以防類似事件發(fā)生。

4、發(fā)電部、維修部加強運行和備用設備巡視檢查力度,現(xiàn)階段降低斗輪機運行負荷至700噸/小時以下,做好運煤中斷相關事故預想。

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