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新1#高爐修風總結

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 13:43:18 | 移動端:新1#高爐修風總結

新1#高爐修風總結

新1#高爐修風總結

201*你那12月20日新1#高爐計劃修風10小時,實際修風10小時30分鐘。超時30分鐘。

本次修風主項是上料閘除塵管道增加DN600閥門、熱風爐1#2#3#29米平臺人孔,以及水渣更換DN700管道彎頭、膨脹節(jié)。此次修風機動部組織了2次檢修平衡會,煉鐵廠組織了全場的檢修平衡會,新1#生產(chǎn)區(qū)組織了2次檢修平衡會,針對檢修項目逐項落實,一是落實項目準確性、二是落實項目的操作時間,三是確定項目所對應需用的備件材料,四是確定檢修單位。最終確定檢修項目,并制定檢修網(wǎng)絡圖。

本次修風早上8:00正式修風,由于沒有點火只能對外部的設備進行檢修例如更換上料閘油缸,均排壓油缸等,10:40爐頂點火成功,爐頂項目齒輪箱檢查、更換上下密膠圈、上料閘除塵管道增加閥門項目開始同步展開。在修風前水渣7:00就開始停水具備檢修條件,主要是由修建公司承擔南渣2個DN700的彎頭,北渣1個DN700的彎頭改造,更換彎頭增加膨脹節(jié)。維五承擔南渣2個彎頭更換,維五在更換彎頭過程中在緊固法蘭螺栓時管道側法蘭根部開裂,所以采取包盒子的方法進行處理。下午16:30分接到動力作業(yè)區(qū)反映,2#、3#、8#、9#燃氣箱體除塵灰堆積無法排出,而1#、7#、12#箱體由于放灰閥損壞一直備件檢修前一天到貨所以未來得及恢復,立即組織維修在廠家人員指導下更換閥門,由于需要拆卸舊閥的閥頭,耽誤了許多時間,導致煤氣走放散塔。

擴展閱讀:新4#高爐休送風方案201*0312(1)

新4#高爐檢修休、送風方案

新4#高爐定于201*年3月12日8:00至16:00計劃檢修8h,為確保休送風及檢修的順利進行,以及送風后爐況盡快恢復,特制定此方案。

一、檢修組織機構

組長:陳黨杰

副組長:于煥龍張寶富劉曉龍

成員:龔新建甄向輝常月峰郭琦謝立山代保章

楊博李耀庭吳迪修鶴宋亞超袁偉職責:

1、負責備品備件、檢修計劃修訂等休風前的準備工作。2、負責休風、送風方案的制定和執(zhí)行。

3、負責檢修過程組織、協(xié)調、指揮等,確保檢修工作有計劃、有組織、有步驟的安全、順利進行。

二、休風前準備工作

1、工長認真學習并嚴格執(zhí)行休送風方案。

2、值班室工長注意調整好爐況,確保休風前爐況順行、爐溫充沛、渣鐵流動性良好,并準備好爐喉人孔用備件及點

火工具。

3、各工種仔細點檢所屬設備,保障休風前設備運轉正常。4、保證現(xiàn)場照明、各吊運機械設備運轉正常,備品備件充足。5、各班認真組織學習檢修安全要點。6、準備焦丁30t用于儲鐵溝保溫。7、備自產(chǎn)泥1斗,以備堵風口用。8、各工種備好禁止合閘牌。9、保證檢修人員充足。

三、休風料單及注意事項

確保3月12日出凈渣鐵后,于8:00準時休風,計劃休風8h,值班室工長必須做好以下工作:1、計劃休風料如下:

負荷料(共四段):

第一段:加負荷料4批,負荷2.8t/t,礦批69t,機燒比65%,焦批23.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比541kg/t(焦炭水分按10%計算);

第二段:加負荷料10批,負荷3.2t/t,礦批不變,機燒比65%,焦批20.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比475kg/t(焦炭水分按10%計算)。

第三段:加負荷料10批,負荷3.7t/t,礦批不變,機燒比65%,焦批17.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比410kg/t(焦炭水分按10%計算)。

第四段:加負荷料至休風,負荷4.0t/t,礦批不變,機燒比65%,焦批16.5t/批,焦丁0.8t/批,焦比381kg/t(焦炭水分按10%計算)。

批重段數(shù)負荷焦炭焦丁機燒球團生礦批重機燒比焦比批數(shù)焦炭焦丁16.50.844.920.73.46965%381101658四段417.80.844.920.73.46965%410101788三段3.720.80.844.920.73.46965%475102088二段3.223.80.844.920.73.46965%541495.23.2一段2.8合計3.4843434675.727.2裝料量機燒球團生礦填充體積壓縮率%44920734594.070.1244920734614.870.1244920734662.870.12179.682.813.6284.350.121526.6703.8115.62156.16全爐負荷:3.48t/t全爐焦比:434kg/t

2、以高爐5.5批/h料速情況下,休風料應該在12日夜班1:00~2:00左右入爐,夜班可根據(jù)實際情況決定(保證開

始減風時第一段休風料在爐腰位置)。

3、減負荷,加凈焦后煤氣利用率必將下降,夜班必須結合煤氣利用率和爐溫情況提高燃料比水平。4、夜班爐溫[Si+Ti]=0.35%~0.5%左右為宜,PT>1470℃,休風爐次爐溫[Si+Ti]=0.4%~0.6%,PT>1490℃。

5、按正常作業(yè)程序停煤、停氧。停氧后將流量調節(jié)、壓力調節(jié)、快切閥關閉,并且到富氧站內關閉手動截止閥。6、休風時爐頂空受料斗及料罐,槽下空礦倉秤斗。在減風前必須注意控制要料。要求休風后200℃<TT≤250℃。7、休風過程隨風壓和頂壓降低,看水工逐漸控制所漏冷卻設備的水量。上料工控制氣密箱氮氣量和水量。8、休風后可通知風機停機。

三、休風工長作業(yè)項目

1、待燃氣工段處理完煤氣后打爐頂南北人孔點火,點火前必須通知風口前作業(yè)人員遠離風口。2、休風后所有風口堵泥,厚度200mm。

3、倒流時,控制倒流休風閥開度,保證倒流溫度<1200℃。檢查各風口,是否向下流渣。風口作業(yè)結束后,及時關倒

流。

4、休風后1h,軟水減至2800m3/h,3h后軟水泵停1臺(控軟水至201*m3/h)。5、休風后3個爐頂放散清灰。

6、安排儀表處理爐身靜壓力、爐頂攝像。

7、校核爐頂參數(shù):包括α角、β角、γ角,并做落點布料試驗。

四、送風準備工作

1、工長提前4h聯(lián)系風機啟機。

2、送風裝置上嚴,各風口試壓,發(fā)現(xiàn)跑風及時處理。

3、聯(lián)系燃氣工段翻閥。

4、聯(lián)動試車正常。爐前具備出鐵條件。電氣、空壓風、冷卻水、氧氣、氮氣、混和煤氣系統(tǒng)供應正常。5、通知水泵起軟水泵,開軟水流量至2800m3/h。6、清理作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。

五、送風方案

1、明確送風時間后,提前1h將風送至排風閥。2、要求爐前提前備足捅風口釬。

3、送風時堵1#、9#、12#、16#、24#、27#風口,捅開重新堵泥200mm厚。送風前待試完風,確認所有送風裝置不跑

風后按要求捅開其它風口。

4、試風過程若有跑風立即處理,需要休風處理的果斷休風處理。5、送風料制:原有料制,礦批69t。

6、送風過程中視風溫能力逐步提高風溫,視負荷恢復噴煤。

7、3800m3/min風量以前,優(yōu)先加風,前期加風快一點,有利于出渣鐵和氣流形成。3800m3/min風量以后,優(yōu)先趕料

線,如出現(xiàn)連續(xù)崩滑料、渣鐵受憋等狀況,風量可維持在3800m3/min左右,等情況好轉后繼續(xù)加風。8、送風后隨加風,根據(jù)熱負荷上升趨勢及水溫差逐漸提水量。

9、送風前具備出鐵條件。送風后立即組織里外眼清理及升溫、裝炮、試車等工作。風量達2500m3/min時組織開鐵口出

鐵。確保出盡渣鐵。

煉鐵廠二車間新4#高爐工段

201*-3-9

附件1:新4#高爐檢修安全要點

1、按檢修計劃所列檢修項辦理安全措施票,一項一票。2、所有進入現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴齊全、規(guī)范。

3、運轉設備檢修停機、斷電、掛牌確認(執(zhí)行自動化部倒閘操作票制度),必要時固鎖。作業(yè)時有專人監(jiān)護,試車聯(lián)系

確認到位。

4、煤氣系統(tǒng)(煤氣區(qū))檢修作業(yè)防護站專業(yè)人員進行全程CO監(jiān)測。嚴禁在煤氣管道上搭接地線和腳手架。5、高空作業(yè)系好安全帶,嚴禁向下拋擲物體、工具,防高空墜落和落物傷害。6、鐵道線作業(yè)專人監(jiān)護。

7、吊裝作業(yè)選好站位,專人指揮,吊索具檢查好,吊裝司索牢固。8、電氣系統(tǒng)檢修停機、斷電、驗電、掛牌。

9、動力介質系統(tǒng)檢修,切斷動力源、泄壓后方可作業(yè),停送專人指揮。

10、焊接作業(yè)防止火花飛濺傷人,防止火災、爆炸事故發(fā)生,氧氣瓶與乙炔氣瓶距離符合要求。11、交叉作業(yè)作業(yè)方分別安排專人監(jiān)護、協(xié)調。12、閉塞空間作業(yè)辦理《閉塞空間作業(yè)許可證》。

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13、禁火區(qū)作業(yè)嚴禁吸煙、現(xiàn)場配備滅火器材。動火作業(yè)辦理《動火許可證》。14、夜間施工檢修作業(yè),安全照明保證充足。15、特種作業(yè)人員持證操作。

16、檢修后及時恢復破壞的安全防護設施。

附件2:檢修煤氣處理安全要點(安全科)

1、高爐休風后翻并網(wǎng)、均壓、熱風爐盲板閥組。

2、熱風爐盲板閥組、均壓盲板閥組關閉后,進行氮氣置換并末端一氧化碳檢測合格。3、確認TRT入口盲板閥組關閉后,TRT入口取點進行氮氣置換并末端一氧化碳檢測合格。4、并網(wǎng)盲板閥組關閉后,進行氮氣置換,所有箱體放散打開,開啟反吹設備進行箱體置換、降溫。

5、上灰倉溫度低于60℃以下后,停止并網(wǎng)氮氣吹掃和各箱體反吹。打開荒、凈主管道末端人孔,打開并網(wǎng)閥前人孔,TRT入口眼鏡閥前人孔。

6、置換一氧化碳檢測合格后,停止置換、關閉氮氣罐入口閥門并泄壓,所有吹掃點有效斷開并掛牌。

附件3:檢修完畢引煤氣安全要點(安全科)

1、所有檢修完畢,恢復檢修破壞的安全設施,清理完檢修現(xiàn)場,檢修人員撤離。

2、引煤氣前高爐值班工長通知動力廠TRT崗位。確認所有人孔密封,確認待投箱體上、下球閥關閉,確認待投箱體放散打開。

3、接高爐通知,打開并網(wǎng)、均壓盲板閥,確認并網(wǎng)蝶閥處于關閉狀態(tài)。打開并網(wǎng)放散,接高爐通知引煤氣。4、箱體及并網(wǎng)經(jīng)充分放散后,并網(wǎng)取點取樣,做爆發(fā)試驗(防護站保存爆發(fā)實驗記錄)合格后,打開并網(wǎng)蝶閥,關閉所有箱體放散,關閉并網(wǎng)放散,告知動力廠煤氣入網(wǎng)。

5、開始引煤氣及引煤氣過程中組織人員現(xiàn)場檢測檢查檢查,確認系統(tǒng)無煤氣泄漏點。

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