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車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 15:59:49 | 移動端:車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié)

車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié)

車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié)

7-8

一、改造前狀況

1、***車間冷卻水采用山頂總水池的循環(huán)系統(tǒng)進行供水。該循環(huán)水是***車間冷卻水、煤氣站和制鹽合成中和產(chǎn)生的污水混合后,經(jīng)過4級沉淀沉降,由132KW的水泵從下方4級沉降池向山頂水池供水。2、由于多年使用,沉降池沉渣已經(jīng)很多,要對水池徹底清理很難,所以沉降效果也不好。3、***車間使用該冷卻水,造成冷卻用的換熱器嚴重堵塞,201*-201*年初,我們對為改善換熱器的換熱效果,多次停機對換熱器進行疏通清理,但效果不佳。同時公司幾次擴建,分配到各反應(yīng)爐的用水有所減少,冷卻效果達不到生產(chǎn)要求。

4、201*-201*年期間部份冷卻器嚴重堵塞無法修復(fù)只能放棄使用,共計劃6臺冷卻器進行更換,冷卻器壽命過短;2--3個月清理一次

5、因冷卻效果不佳,以至年初剛剛選用的9-19-8D襯膠風機溫度過高襯膠層變形脫落,動平衡變差后振動而頻頻出現(xiàn)故障,造成停機停產(chǎn)次數(shù)不少,據(jù)統(tǒng)計,在短短2個月內(nèi)就用了6臺9-19-8D襯膠風機葉輪。二、改造方案

要改變這些嚴重影響生產(chǎn)正常的狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示和組織,生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)過多次討論反復(fù)論證,得出結(jié)論:生產(chǎn)用水要做到清污分離,***車間冷卻水必須使用干凈的冷卻水,將反應(yīng)爐吸收冷卻水獨立出來可以解決。因此提出了吸收系統(tǒng)冷卻水自循環(huán)的技改方案。1、清理***車間前廢棄的回收小水池做為一個緩沖水池。同時另建一個小自循環(huán)水池。2、采購2臺200M3/h低揚程大流量的清水泵及相應(yīng)管路閥門,2臺處理量為200M3/h的涼水塔,建立***車間內(nèi)部用水自循環(huán)系統(tǒng)。

3、將***車間所有的冷卻用水全部由自循環(huán)系統(tǒng)供給,損耗的水用自來水進行補充。制鹽用水循環(huán)系統(tǒng)由現(xiàn)行用水系統(tǒng)不變。

4、***車間內(nèi)部用水自循環(huán)系統(tǒng)同時與山頂用水循環(huán)系統(tǒng)用個總閥門進行隔離。當***車間自循環(huán)系統(tǒng)的用水設(shè)備需要檢修時,則打開該閥門做為應(yīng)急用水。檢修完畢則關(guān)閉該閥門,將兩個水系統(tǒng)再次隔離?杀WC***車間自循環(huán)水的正常運行。

5、同時將山頂供水的132KW水泵改裝為45KW的多級小水泵。經(jīng)計算該水泵能滿足動力車間和制鹽車間兩個車間的供水。三、技改項目投資

1、設(shè)備費用:清水泵3臺(修舊一臺,共4臺)1.8萬元,冷水塔2臺共11萬元,循環(huán)水池設(shè)備基礎(chǔ)等1.1萬元。

2、管道閥門及安裝費用2.5萬元。3、總計投資15.9萬元。

四、201*年5月兩套自循環(huán)系統(tǒng)安裝完成投入使用,改造后結(jié)果如下

1、解決了生產(chǎn)用水不足的狀況,真正實現(xiàn)了清污分流的作用,使車間能用上相當于自來水的冷卻水質(zhì)。

2、初步測量正常生產(chǎn)時,自循環(huán)系統(tǒng)冷卻水溫低于室溫3℃,為27℃,比原來用山頂水池的用水溫度從42℃下降15℃。1#槽循環(huán)液溫度從原來的90℃下降到60℃,吸收效果明顯提高,觀察尾氣排放明顯減少,氟化氫的收率有一定提高。

3、能滿足設(shè)備的運轉(zhuǎn)要求,換熱器堵塞程度下降明顯。到201*年底為止再沒有清理過換熱器,吸收塔填料結(jié)料大大減少。

4、9-19-8D襯膠風機從水自循環(huán)系統(tǒng)改造之后,部分風機2#、6#使用到目前沒有出現(xiàn)故障,其余的風機均是由于加工的缺陷和軸承的損壞、正常腐蝕而進行的檢修。5、節(jié)約用電估算:技改前供水水泵功率為132KW,揚程72M。其水量最高僅在350m3/h左右,正常生產(chǎn)需要用水450m3/h。要達到全公司用水滿負荷運行尚未足夠,故用電按132KW計算,淘汰山頂涼水塔電機18.5KW,以15KW計算。技改所用動力為冷水塔5.5KW--2臺,水泵15KW--2臺(2臺備用),揚程22M,動力總計41KW。經(jīng)測量未滿負荷運行,在30KW左右。山頂水池供水泵動力改為45KW,實際每天僅開12小時,以功率為25KW計算。該水循環(huán)改造后節(jié)約用電(132+15-30-25)×24×320=70.68萬度電/年,以每度電為0.5元計,節(jié)支35.34萬元/年。

6、企管部的能源消耗報表顯示,201*年與201*年同比電耗減少30度/噸,水耗減少1.83M3。但根據(jù)該工作原理,自循環(huán)水系統(tǒng)對節(jié)約用水并不明顯,故不予計算。中國設(shè)備管理網(wǎng)版權(quán)所有

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車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié).txt明騷易躲,暗賤難防。佛祖曰:你倆就是大傻B!當白天又一次把黑夜按翻在床上的時候,太陽就出生了車間冷卻水系統(tǒng)技改工作總結(jié)7-8

一、改造前狀況

1、***車間冷卻水采用山頂總水池的循環(huán)系統(tǒng)進行供水。該循環(huán)水是***車間冷卻水、煤氣站和制鹽合成中和產(chǎn)生的污水混合后,經(jīng)過4級沉淀沉降,由132KW的水泵從下方4級沉降池向山頂水池供水。

2、由于多年使用,沉降池沉渣已經(jīng)很多,要對水池徹底清理很難,所以沉降效果也不好。3、***車間使用該冷卻水,造成冷卻用的換熱器嚴重堵塞,201*-201*年初,我們對為改善換熱器的換熱效果,多次停機對換熱器進行疏通清理,但效果不佳。同時公司幾次擴建,分配到各反應(yīng)爐的用水有所減少,冷卻效果達不到生產(chǎn)要求。

4、201*-201*年期間部份冷卻器嚴重堵塞無法修復(fù)只能放棄使用,共計劃6臺冷卻器進行更換,冷卻器壽命過短。基本2--3個月清理一次

5、因冷卻效果不佳,以至年初剛剛選用的9-19-8D襯膠風機溫度過高襯膠層變形脫落,動平衡變差后振動而頻頻出現(xiàn)故障,造成停機停產(chǎn)次數(shù)不少,據(jù)統(tǒng)計,在短短2個月內(nèi)就用了6臺9-19-8D襯膠風機葉輪。

二、改造方案

要改變這些嚴重影響生產(chǎn)正常的狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示和組織,生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)過多次討論反復(fù)論證,得出結(jié)論:生產(chǎn)用水要做到清污分離,***車間冷卻水必須使用干凈的冷卻水,將反應(yīng)爐吸收冷卻水獨立出來可以解決。因此提出了吸收系統(tǒng)冷卻水自循環(huán)的技改方案。1、清理***車間前廢棄的回收小水池做為一個緩沖水池。同時另建一個小自循環(huán)水池。2、采購2臺200M3/h低揚程大流量的清水泵及相應(yīng)管路閥門,2臺處理量為200M3/h的涼水塔,建立***車間內(nèi)部用水自循環(huán)系統(tǒng)。

3、將***車間所有的冷卻用水全部由自循環(huán)系統(tǒng)供給,損耗的水用自來水進行補充。制鹽用水循環(huán)系統(tǒng)由現(xiàn)行用水系統(tǒng)不變。

4、***車間內(nèi)部用水自循環(huán)系統(tǒng)同時與山頂用水循環(huán)系統(tǒng)用個總閥門進行隔離。當***車間自循環(huán)系統(tǒng)的用水設(shè)備需要檢修時,則打開該閥門做為應(yīng)急用水。檢修完畢則關(guān)閉該閥門,將兩個水系統(tǒng)再次隔離?杀WC***車間自循環(huán)水的正常運行。

5、同時將山頂供水的132KW水泵改裝為45KW的多級小水泵。經(jīng)計算該水泵能滿足動力車間和制鹽車間兩個車間的供水。

三、技改項目投資

1、設(shè)備費用:清水泵3臺(修舊一臺,共4臺)1.8萬元,冷水塔2臺共11萬元,循環(huán)水池設(shè)備基礎(chǔ)等1.1萬元。

2、管道閥門及安裝費用2.5萬元。

3、總計投資15.9萬元。

四、201*年5月兩套自循環(huán)系統(tǒng)安裝完成投入使用,改造后結(jié)果如下

1、解決了生產(chǎn)用水不足的狀況,真正實現(xiàn)了清污分流的作用,使車間能用上相當于自來水的冷卻水質(zhì)。

2、初步測量正常生產(chǎn)時,自循環(huán)系統(tǒng)冷卻水溫低于室溫3℃,為27℃,比原來用山頂水池的用水溫度從42℃下降15℃。1#槽循環(huán)液溫度從原來的90℃下降到60℃,吸收效果明顯提高,觀察尾氣排放明顯減少,氟化氫的收率有一定提高。

3、能滿足設(shè)備的運轉(zhuǎn)要求,換熱器堵塞程度下降明顯。到201*年底為止再沒有清理過換熱器,吸收塔填料結(jié)料大大減少。

4、9-19-8D襯膠風機從水自循環(huán)系統(tǒng)改造之后,部分風機2#、6#使用到目前沒有出現(xiàn)故障,其余的風機均是由于加工的缺陷和軸承的損壞、正常腐蝕而進行的檢修。

5、節(jié)約用電估算:技改前供水水泵功率為132KW,揚程72M。其水量最高僅在350m3/h左右,正常生產(chǎn)需要用水450m3/h。要達到全公司用水滿負荷運行尚未足夠,故用電按132KW計算,淘汰山頂涼水塔電機18.5KW,以15KW計算。技改所用動力為冷水塔5.5KW--2臺,水泵15KW--2臺(2臺備用),揚程22M,動力總計41KW。經(jīng)測量未滿負荷運行,在30KW左右。山頂水池供水泵動力改為45KW,實際每天僅開12小時,以功率為25KW計算。該水循環(huán)改造后節(jié)約用電(132+15-30-25)×24×320=70.68萬度電/年,以每度電為0.5元計,節(jié)支35.34萬元/年。

6、企管部的能源消耗報表顯示,201*年與201*年同比電耗減少30度/噸,水耗減少1.83M3。但根據(jù)該工作原理,自循環(huán)水系統(tǒng)對節(jié)約用水并不明顯,故不予計算。中國設(shè)備管理網(wǎng)版權(quán)所有

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