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CICC穿管生產線的工作匯報

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 18:49:05 | 移動端:CICC穿管生產線的工作匯報

CICC穿管生產線的工作匯報

CICC穿管生產線的工作匯報

CICC生產線-凌鋒

一、生產過程:

CICC穿管生產線于201*年5月底正式建成,并及時投入正式運行。對各工序單機進行調試及完善,同時試制100米啞纜,201*年7月16日完成了100米啞纜的穿纜和壓方成型。100米啞纜的研制進一步驗證了生產線的工藝流程主要設備性能,基本上能滿足生產的需要,也有需要改進的地方。7月16日后緊接著生產600米啞纜,8月23日完成導管焊接,8月25日穿纜,啞纜全長603.40米,穿纜最大抗力為560公斤,8月26日壓方成型,并預彎收纜,成型尺寸完全符合圖紙設計要求,設計尺寸為20.5X20.5(±0.1)成型的最大尺寸為20.56,最小20.50,預彎最大變形量在0.2范圍內,600米啞纜的生產過程完全按CICC導體正式產品的技術要求進行的,通過一次全過程燙試,也暴露出我們在生產準備中的不足之處,比如說φ9.3鋼絲繩的牽引問題,在這次穿纜中φ9.3鋼絲繩真是盡了九牛二虎之力,才勉強拉過來,輸送機的橡膠輪不能有效地輸送導管等,給我們下階段生產積累經(jīng)驗和教訓,隨后對上述等問題進行改進,同時進行TF正式導體的前期準備工作,201*年11月8日第一個TF導體開始焊接,到11月20日,共焊頭32個,長度326.05米,這時發(fā)現(xiàn)管材有嚴重缺陷,經(jīng)工程指揮部確認,暫停焊接,對長鋼管子進行全面檢查,我們覺得這是指揮部的正確決策,事實長鋼管材的確存在較嚴重的質量問題,201*年11月21日,關于長鋼管材的質量會議,明確對長鋼鋼管的使用規(guī)定,為我們下階段工作制定了明確的目標:

1、配合沈陽金屬研究所對長鋼管材全面復檢;對現(xiàn)有管材挑我們經(jīng)全面檢

查認為能用的用,有質量問題的一律不用;

2、對長鋼下批生產的管材要進行質量監(jiān)控,我們按指揮部的意見,對長的

管材精挑細選,于201*年2月28日再次開始第一CICC外導管焊接,3月11日完成600米焊接任務,因為是第一根導體,焊完后對穿纜和成型進行了較充分的準備,3月18日下午1時開始穿纜,次日1:30穿纜結

束。19日上午9:25開始壓方成型,3月20日早6:00全部完成。這是我們生產的第一根600米TF導體,后經(jīng)過多方的全面檢測,完全符合設計要求,并受到指揮部的獎勵。201*年6月12日下午5時18分完成了上級下達的58根CICC導體的全部任務。這是我們所EAST研制中的一個階段性的勝利,也是我們CICC穿纜生產任務的全部完成。

二、工藝改進

經(jīng)過啞纜和第一個CICC導體的生產后,我們事先制定的生產工藝基本上是合理的。但有些尚需改進,如導管洗清周期太長,洗滌工作量又大,盡管分班和加班,有時還跟不上生產需要,特別是一次性合格率不高,后來向張勇、劉松柏討教,我們采用了對清洗劑加熱升溫,管口添加五潔粉,效果明顯,大大縮短了清洗時間,一次性合格率有原來的60%左右提高到現(xiàn)期的90%以上,焊接是CICC導體生產的關鍵工序,焊接合格率的好壞,直接影響生產進度,對316LN不銹鋼管材的焊接開始階段還是不穩(wěn)定,特別是不同爐號的焊接還是不太順利,后經(jīng)過吳杰峰和姚偉民同志的多次研討和試驗,針對環(huán)境的濕度和管內的水氣,對導管進行加熱烘烤,改進焊接程序等措施,使我們的焊接合格率明顯提高。TF01、TF02的焊接一次合格率為74%,而后階段焊接一次合格率均為98%左右,甚至于連續(xù)4個600米導體無一個不合格焊口,這是非常不容易的事情,這里面凝聚著焊接人員和技術人員的無數(shù)心血和汗水。穿纜的牽引問題,事先是我們考慮最多的問題之一,如何將φ9.3鋼絲繩拉過來,是完成穿纜工作的首要問題,預先設想的思路是對頭的,準備用尼龍繩做過度牽引,但尼龍繩的彈性高,摩擦系數(shù)大,事實證明不利于過度牽引,在請教陳思躍等同志后,我們正式確定了過度牽引方案,即先用1.53公斤/cm2的氣壓將φ5的尼龍線送至水場卷揚機房,通過節(jié)頭連接φ1.5的無油鋼絲繩,再拉回穿纜大廳連接φ1.5的包塑鋼絲繩,通過小卷揚機將其鋼絲繩拉至水場連接φ9.3鋼絲繩,再用大廳內自制的卷揚機拉回φ9.3鋼絲繩,這些往返程序除φ0.5尼龍線外,其他全部通過機械完成,大大縮短了過度牽引時間,也節(jié)省了人力,針對鋼材的質量問題,高總提議,在指揮部和有關部門的大力支持下,特別是上鋼五廠的技術人員直接幫助下,我們建成一條長達15米鋼管水浸探傷系統(tǒng),這是管材質量控制的重要一環(huán),這一工序既科

學又實用,在管材復檢中,長鋼管材水浸不合格率在20%左右,上鋼的管材水浸復檢不合格率也有4%,如果這些管材一旦用在導體上,后果是難以想象的。

三、質量控制:

EAST裝置的建造系國家大科學工程,也是我們所的命根子工程,工程的建造質量一直是倍受方方面面高度重視的問題,在我們試運行中,工程指揮部,特別是質管辦要求我們按IS0201*的質量標準管理生產全過程,201*年底,研制中心全面通過ISO9001質量管理論證,使CICC生產線收益非淺,在中心的統(tǒng)一指導下,生產線制定質量管理方針、目標、各工序作業(yè)指導書、安全條例、衛(wèi)生條件等近30多項受控文件,不斷加強質量教育,提高大家的質量意識,增強大家嚴把質量關的自覺性。在我們生產線各工序,必須嚴格做好每天的工作日。認真填寫質量記錄表,本生產線共有各種表格16種,對各工序導體總體質量進行及時有效的記錄,而且在質量控制上絕不含糊,比如焊口質量,我們態(tài)度是寧愿錯殺一百,決不留任何質量隱患,在射線探傷中,X光評片,避免有這樣和那樣的爭議,特別焊口對接稍有錯位,X光片往往會出現(xiàn)說不清的現(xiàn)象,我們對焊口的內部余高要求也很嚴格,余高有時幾乎平于管材本體,給評片帶來一定的困難,但只要評片人認為有疑異,我們堅決割掉垂焊。焊縫超聲波環(huán)形探傷,其項技術在國內可能還是首家使用,對很多技術問題還有待研究,如X射線探傷認為很好,但超聲波探傷回幅波又超過樣品的80%,是什么樣的缺陷,目前還說不清楚,但是這種現(xiàn)象應該說是不正常的,我們也照常鋸掉垂焊,對表檢外表面的劃傷是否超過0.1深度,有時我們也有爭議,但只要是表檢者認為不合格,我們就堅決不用,在質量問題上,我們采取的是一票否決制,確保我們使用的產品百分之百的合格,為建造高質量的裝置,把好導體質量關。四、

工作總結

04年6月12日,最后一根CICC導體順利完成,我們圓滿地完成了58根導體生產任務,其中TF導體34根,PF導體24根,同時還完成冷屏、縱場冷卻管的壓方成型等任務,回顧三年來的風風雨雨,真是酸甜苦辣具全,有成功的喜悅,也有面臨具多困難的苦惱,我們的成功,離不開上級領導的關懷,離不開工程指

揮部和各有關部門的大力支持,我們的成功離不開眾多技術人員和物質部門為我們創(chuàng)造生產條件和優(yōu)越的生產環(huán)境,我在這里真誠地道一聲感謝,感謝你們的關懷,感謝你們的頂力幫助,我們的成功絕不會忘記你們的功勞,特別是李保增同志與我們風雨同舟三年,也是勞苦功高,同時在線同志都能以大局為重,吃苦耐勞,加班加點,工作不分份內份外,齊心協(xié)力,心向一處想,勁往一處使,是我們完成任務的動力,CICC穿管生產線是一個很好的戰(zhàn)斗集體,大家的努力,大家的汗水,大家一絲不茍的工作作風,才能取得今天的勝利。特別姚偉民同志一心撲在工作上,焊接上的問題解決不了,他吃飯不香,睡不好覺,這不是形容,而是他真實的表現(xiàn),我作為現(xiàn)場工作組織者向全線人員真誠表示感謝,并請你們原諒我在工作上曾出現(xiàn)過態(tài)度的粗暴,當然,我們生產線也有一些不足之處,請上級主管部門多多包涵。

五:后續(xù)工作

目前,穿管任務已完成,但還有一些后續(xù)工作正在進行之中:

1、技術資料處理,201*年底以前的全部技術,已交研制中心資料室保管,201*年的導體資料也正在匯編整理中,準備在本月25日前全部上交中心資料室保管,對于X光片也已整理成冊,待同有關方面協(xié)商后交相關方面保存;

2、對CICC生產線的主要設備已登記在冊,另有一些自制設備,價值少于1000元也已登記清理,下一步準備同器材有關部門協(xié)商處理;

3、對所有設備,將指定專人代管,有些需上交器材的,準備在20日前上交;

4、遵照指揮部和研制中心的決定,CICC生產線將承接低溫管道等任務,目前正在準備階段,生產線決定,經(jīng)中心批準,人員將于本月16日全部解散,將根據(jù)任務情況,重新組織力量,力爭在18日前開始工作。

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CICC生產線-凌鋒

一、生產過程:

CICC穿管生產線于201*年5月底正式建成,并及時投入正式運行。對各工序單機進行調試及完善,同時試制100米啞纜,201*年7月16日完成了100米啞纜的穿纜和壓方成型。100米啞纜的研制進一步驗證了生產線的工藝流程主要設備性能,基本上能滿足生產的需要,也有需要改進的地方。7月16日后緊接著生產600米啞纜,8月23日完成導管焊接,8月25日穿纜,啞纜全長603.40米,穿纜最大抗力為560公斤,8月26日壓方成型,并預彎收纜,成型尺寸完全符合圖紙設計要求,設計尺寸為20.5X20.5(±0.1)成型的最大尺寸為20.56,最小20.50,預彎最大變形量在0.2范圍內,600米啞纜的生產過程完全按CICC導體正式產品的技術要求進行的,通過一次全過程燙試,也暴露出我們在生產準備中的不足之處,比如說φ9.3鋼絲繩的牽引問題,在這次穿纜中φ9.3鋼絲繩真是盡了九牛二虎之力,才勉強拉過來,輸送機的橡膠輪不能有效地輸送導管等,給我們下階段生產積累經(jīng)驗和教訓,隨后對上述等問題進行改進,同時進行TF正式導體的前期準備工作,201*年11月8日第一個TF導體開始焊接,到11月20日,共焊頭32個,長度326.05米,這時發(fā)現(xiàn)管材有嚴重缺陷,經(jīng)工程指揮部確認,暫停焊接,對長鋼管子進行全面檢查,我們覺得這是指揮部的正確決策,事實長鋼管材的確存在較嚴重的質量問題,201*年11月21日,關于長鋼管材的質量會議,明確對長鋼鋼管的使用規(guī)定,為我們下階段工作制定了明確的目標:

1、配合沈陽金屬研究所對長鋼管材全面復檢;對現(xiàn)有管材挑我們經(jīng)全面檢

查認為能用的用,有質量問題的一律不用;

2、對長鋼下批生產的管材要進行質量監(jiān)控,我們按指揮部的意見,對長的

管材精挑細選,于201*年2月28日再次開始第一CICC外導管焊接,3月11日完成600米焊接任務,因為是第一根導體,焊完后對穿纜和成型進行了較充分的準備,3月18日下午1時開始穿纜,次日1:30穿纜結

束。19日上午9:25開始壓方成型,3月20日早6:00全部完成。這是我們生產的第一根600米TF導體,后經(jīng)過多方的全面檢測,完全符合設計要求,并受到指揮部的獎勵。201*年6月12日下午5時18分完成了上級下達的58根CICC導體的全部任務。這是我們所EAST研制中的一個階段性的勝利,也是我們CICC穿纜生產任務的全部完成。

二、工藝改進

經(jīng)過啞纜和第一個CICC導體的生產后,我們事先制定的生產工藝基本上是合理的。但有些尚需改進,如導管洗清周期太長,洗滌工作量又大,盡管分班和加班,有時還跟不上生產需要,特別是一次性合格率不高,后來向張勇、劉松柏討教,我們采用了對清洗劑加熱升溫,管口添加五潔粉,效果明顯,大大縮短了清洗時間,一次性合格率有原來的60%左右提高到現(xiàn)期的90%以上,焊接是CICC導體生產的關鍵工序,焊接合格率的好壞,直接影響生產進度,對316LN不銹鋼管材的焊接開始階段還是不穩(wěn)定,特別是不同爐號的焊接還是不太順利,后經(jīng)過吳杰峰和姚偉民同志的多次研討和試驗,針對環(huán)境的濕度和管內的水氣,對導管進行加熱烘烤,改進焊接程序等措施,使我們的焊接合格率明顯提高。TF01、TF02的焊接一次合格率為74%,而后階段焊接一次合格率均為98%左右,甚至于連續(xù)4個600米導體無一個不合格焊口,這是非常不容易的事情,這里面凝聚著焊接人員和技術人員的無數(shù)心血和汗水。穿纜的牽引問題,事先是我們考慮最多的問題之一,如何將φ9.3鋼絲繩拉過來,是完成穿纜工作的首要問題,預先設想的思路是對頭的,準備用尼龍繩做過度牽引,但尼龍繩的彈性高,摩擦系數(shù)大,事實證明不利于過度牽引,在請教陳思躍等同志后,我們正式確定了過度牽引方案,即先用1.53公斤/cm2的氣壓將φ5的尼龍線送至水場卷揚機房,通過節(jié)頭連接φ1.5的無油鋼絲繩,再拉回穿纜大廳連接φ1.5的包塑鋼絲繩,通過小卷揚機將其鋼絲繩拉至水場連接φ9.3鋼絲繩,再用大廳內自制的卷揚機拉回φ9.3鋼絲繩,這些往返程序除φ0.5尼龍線外,其他全部通過機械完成,大大縮短了過度牽引時間,也節(jié)省了人力,針對鋼材的質量問題,高總提議,在指揮部和有關部門的大力支持下,特別是上鋼五廠的技術人員直接幫助下,我們建成一條長達15米鋼管水浸探傷系統(tǒng),這是管材質量控制的重要一環(huán),這一工序既科

學又實用,在管材復檢中,長鋼管材水浸不合格率在20%左右,上鋼的管材水浸復檢不合格率也有4%,如果這些管材一旦用在導體上,后果是難以想象的。

三、質量控制:

EAST裝置的建造系國家大科學工程,也是我們所的命根子工程,工程的建造質量一直是倍受方方面面高度重視的問題,在我們試運行中,工程指揮部,特別是質管辦要求我們按IS0201*的質量標準管理生產全過程,201*年底,研制中心全面通過ISO9001質量管理論證,使CICC生產線收益非淺,在中心的統(tǒng)一指導下,生產線制定質量管理方針、目標、各工序作業(yè)指導書、安全條例、衛(wèi)生條件等近30多項受控文件,不斷加強質量教育,提高大家的質量意識,增強大家嚴把質量關的自覺性。在我們生產線各工序,必須嚴格做好每天的工作日。認真填寫質量記錄表,本生產線共有各種表格16種,對各工序導體總體質量進行及時有效的記錄,而且在質量控制上絕不含糊,比如焊口質量,我們態(tài)度是寧愿錯殺一百,決不留任何質量隱患,在射線探傷中,X光評片,避免有這樣和那樣的爭議,特別焊口對接稍有錯位,X光片往往會出現(xiàn)說不清的現(xiàn)象,我們對焊口的內部余高要求也很嚴格,余高有時幾乎平于管材本體,給評片帶來一定的困難,但只要評片人認為有疑異,我們堅決割掉垂焊。焊縫超聲波環(huán)形探傷,其項技術在國內可能還是首家使用,對很多技術問題還有待研究,如X射線探傷認為很好,但超聲波探傷回幅波又超過樣品的80%,是什么樣的缺陷,目前還說不清楚,但是這種現(xiàn)象應該說是不正常的,我們也照常鋸掉垂焊,對表檢外表面的劃傷是否超過0.1深度,有時我們也有爭議,但只要是表檢者認為不合格,我們就堅決不用,在質量問題上,我們采取的是一票否決制,確保我們使用的產品百分之百的合格,為建造高質量的裝置,把好導體質量關。四、

工作總結

04年6月12日,最后一根CICC導體順利完成,我們圓滿地完成了58根導體生產任務,其中TF導體34根,PF導體24根,同時還完成冷屏、縱場冷卻管的壓方成型等任務,回顧三年來的風風雨雨,真是酸甜苦辣具全,有成功的喜悅,也有面臨具多困難的苦惱,我們的成功,離不開上級領導的關懷,離不開工程指

揮部和各有關部門的大力支持,我們的成功離不開眾多技術人員和物質部門為我們創(chuàng)造生產條件和優(yōu)越的生產環(huán)境,我在這里真誠地道一聲感謝,感謝你們的關懷,感謝你們的頂力幫助,我們的成功絕不會忘記你們的功勞,特別是李保增同志與我們風雨同舟三年,也是勞苦功高,同時在線同志都能以大局為重,吃苦耐勞,加班加點,工作不分份內份外,齊心協(xié)力,心向一處想,勁往一處使,是我們完成任務的動力,CICC穿管生產線是一個很好的戰(zhàn)斗集體,大家的努力,大家的汗水,大家一絲不茍的工作作風,才能取得今天的勝利。特別姚偉民同志一心撲在工作上,焊接上的問題解決不了,他吃飯不香,睡不好覺,這不是形容,而是他真實的表現(xiàn),我作為現(xiàn)場工作組織者向全線人員真誠表示感謝,并請你們原諒我在工作上曾出現(xiàn)過態(tài)度的粗暴,當然,我們生產線也有一些不足之處,請上級主管部門多多包涵。

五:后續(xù)工作

目前,穿管任務已完成,但還有一些后續(xù)工作正在進行之中:

1、技術資料處理,201*年底以前的全部技術,已交研制中心資料室保管,201*年的導體資料也正在匯編整理中,準備在本月25日前全部上交中心資料室保管,對于X光片也已整理成冊,待同有關方面協(xié)商后交相關方面保存;

2、對CICC生產線的主要設備已登記在冊,另有一些自制設備,價值少于1000元也已登記清理,下一步準備同器材有關部門協(xié)商處理;

3、對所有設備,將指定專人代管,有些需上交器材的,準備在20日前上交;

4、遵照指揮部和研制中心的決定,CICC生產線將承接低溫管道等任務,目前正在準備階段,生產線決定,經(jīng)中心批準,人員將于本月16日全部解散,將根據(jù)任務情況,重新組織力量,力爭在18日前開始工作。

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