2102探巷排放瓦斯工作總結(jié)
2102探巷排放瓦斯工作總結(jié)
201*年3月4日8點(diǎn)至15點(diǎn)安神礦通風(fēng)科對(duì)2102探巷進(jìn)行了排放瓦斯工作,現(xiàn)對(duì)排放工作進(jìn)行總結(jié)如下:
一、巷道簡介
2102探巷總長度120米,巷道斷面:凈寬×凈高=2.6×2.5m=6.5m2,屬上山巷道,于201*年9月12日密閉,密閉時(shí)間174天;201*年9月22日實(shí)施抽放,抽放時(shí)間164天,抽放平均濃度12%,由于沒有流量計(jì),按每孔平均瓦斯純量0.5m3/min計(jì)算,抽放量估計(jì)118080m3。
二、排放瓦斯工作順序及時(shí)間
1、拆密閉外墻(8:00至8:50)共計(jì)50分鐘
2、移局部通風(fēng)機(jī)及其他準(zhǔn)備工作(8:50至10:25)共計(jì)1小時(shí)35分鐘
3、拆密閉排放瓦斯(10:25至14:45)共計(jì)4小時(shí)25分鐘三、排放瓦斯量
排放過程中,風(fēng)筒出風(fēng)口最大瓦斯?jié)舛?.16%,2106回風(fēng)繞道匯合處最大瓦斯?jié)舛?.7%,總回風(fēng)最大瓦斯?jié)舛?.45%(排放前瓦斯?jié)舛?.22%),平均瓦斯?jié)舛?.27%,風(fēng)量4641m3/min,排放瓦斯時(shí)間265分鐘,排放瓦斯量為614m3,巷道內(nèi)平均瓦斯?jié)舛葹?8%。
四、排放過程存在的問題及以后排放瓦斯過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)1、因上山巷道,對(duì)瓦斯量預(yù)計(jì)不足,預(yù)計(jì)排放瓦斯時(shí)間偏。A(yù)計(jì)3小時(shí),實(shí)際5小時(shí))。
2、組織不到位,局扇在拆閉前應(yīng)提前準(zhǔn)備到位,并檢查是否能正常使用,開始拆閉時(shí),必須提前啟動(dòng)局扇。
3、警戒人員安排不到位,職責(zé)不清楚,存在瓦斯排放路線有人員作業(yè)現(xiàn)象,以后警戒人員安排及撤除統(tǒng)一由安全科派專人負(fù)責(zé)。
4、斷電、復(fù)電工作以后由機(jī)電科派專人負(fù)責(zé)。
5、此次排放瓦斯工作是安全副礦長擔(dān)任地面總指揮,以后排放瓦斯地面總指揮由礦技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,井下排放瓦斯總指揮由通風(fēng)科長擔(dān)任。
6、排放瓦斯嚴(yán)格執(zhí)行排放瓦斯,設(shè)警戒,停、復(fù)電負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)制度。督查科派專人督查措施執(zhí)行情況。
擴(kuò)展閱讀:一次傾斜巷道高濃度瓦斯排放的總結(jié)
一次高濃度傾斜巷道排放瓦斯的總結(jié)
一、概況
2608下巷及切眼,需要排放瓦斯的巷段共880米,其中切眼長度130米。巷道為錨網(wǎng)支護(hù)煤巷,巷道為4.5×3.5米的矩形,斷面15.75米2。下巷中間巷下口(標(biāo)高-382.5米)向里360米處為巷道最低點(diǎn),標(biāo)高-392米,再向里為傾斜較大的上山,切眼下口標(biāo)高-296.8米,切眼上端標(biāo)高約-256米。該巷道掘進(jìn)期間氣溫較高,封閉區(qū)內(nèi)溫度攝氏35度左右。
2608下巷的中間巷以里,在兩個(gè)月前用木板封閉。9月26日,當(dāng)準(zhǔn)備掘進(jìn)2608上巷與切眼貫通時(shí)啟封了該密閉,并對(duì)巷道內(nèi)積水區(qū)域外的瓦斯進(jìn)行了排放。排放約200米,當(dāng)時(shí)檢查第一匯合點(diǎn)前巷道瓦斯?jié)舛茸畲笫?7%,與預(yù)計(jì)的瓦斯?jié)舛认嗖詈艽。分析該次排放,排放區(qū)域內(nèi)的瓦斯?jié)舛却蟠蟾哂?7%。這是由于排放區(qū)內(nèi)巷道里低外高,溫度較高的瓦斯氣體在自然向外流動(dòng)過程中逐漸與排放風(fēng)流混合所致。到達(dá)檢測瓦斯位置就已經(jīng)混合很充分;還有,由于密閉必然存在一定的漏風(fēng),密閉內(nèi)外的較高溫差和瓦斯的自然擴(kuò)散作用,密閉附近的相當(dāng)距離內(nèi)(巷道的最低點(diǎn)以外)濃度會(huì)較;再者,最低處的積水封閉了積水區(qū)內(nèi)部瓦斯的向外釋放。
在第一次排放的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,我們充分認(rèn)識(shí)到剩余區(qū)域的瓦斯?jié)舛葧?huì)更高,情況將更加復(fù)雜。
第二次排放剩余巷道長度約為580米。因?yàn)椋诳傞L880米的基礎(chǔ)上,除了上次排放的200米外,排除積水空間和排水過程中自然釋放了約100米。
二、相關(guān)區(qū)域通風(fēng)系統(tǒng)情況
為了安全的排放2608下巷、切眼內(nèi)的瓦斯,我們對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)作了充分的準(zhǔn)備,確保排放瓦斯地區(qū)的良好通風(fēng)系統(tǒng)。首先,決定在形成2608中間巷以外區(qū)域的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng),即980車場與2608貫通,2608上巷外段與外口段貫通后,調(diào)整為2608上巷進(jìn)風(fēng),經(jīng)過中間巷,由下巷進(jìn)入2600煤層回風(fēng)上山,排到總回風(fēng)巷至地面;第二,在2608中間巷建造風(fēng)門設(shè)施,為排放瓦斯和貫通后控制風(fēng)量做好準(zhǔn)備;第三,合理調(diào)整東翼地區(qū)的通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量,排放期間適當(dāng)增加了2608上巷的進(jìn)風(fēng)量和604車場對(duì)排放瓦斯所用局部通風(fēng)機(jī)的配風(fēng)量;第四,增加排放時(shí)間段內(nèi)的觀測力度,杜絕通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流的波動(dòng),除了安排所有擔(dān)任警戒的人員負(fù)責(zé)保證風(fēng)門正常關(guān)閉外,還重申瓦斯員和生產(chǎn)單位注意正常使用風(fēng)門,同時(shí)通防隊(duì)專門安排了一名測風(fēng)人員負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流的觀測。
排放瓦斯期間的相關(guān)風(fēng)量情況為:2600煤層上山的風(fēng)量2200米3/分;2608
上巷入風(fēng)700米3/分,中間巷匯入了上巷風(fēng)筒的回風(fēng),過風(fēng)量1000米3/分;2608下巷、切眼排放瓦斯風(fēng)量為100~500米3/分,這樣2608下巷的風(fēng)量為1100~1500米3/分(風(fēng)機(jī)排放瓦斯時(shí)自動(dòng)進(jìn)行頻率調(diào)節(jié),增減風(fēng)量)。
三、排放準(zhǔn)備工作
第二次排放前,排除了2608下巷的大量積水。將2608上巷向前掘進(jìn)到距離切眼5米,并用防產(chǎn)生火花的鉆具施工了直徑42毫米的鉆孔。探測到鉆孔內(nèi)的瓦斯?jié)舛葹?00%,氧氣等濃度為零,風(fēng)流(即瓦斯流)由鉆孔向2608上巷工作面,速壓較大。
在保證通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定的同時(shí),我們準(zhǔn)備了兩套瓦斯排放方案。首先在2608下巷里段和排放瓦斯第一匯合點(diǎn)安設(shè)了高低濃度的瓦斯傳感器,對(duì)2608上下巷的所有瓦斯傳感器及監(jiān)測系統(tǒng)、智能瓦斯排放裝置進(jìn)行了試驗(yàn)。
第一套方案,全風(fēng)壓排放,在2608下巷積水較大不能夠進(jìn)入人員采取措施時(shí)選擇本方案。保持上巷工作面的局部通風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),利用2608中間巷的風(fēng)門調(diào)節(jié)排放瓦斯送入風(fēng)量,同時(shí)調(diào)整好貫通點(diǎn)孔洞大小,控制排出的瓦斯量,防止2608下巷與中間巷下口交匯點(diǎn)的瓦斯?jié)舛瘸^1.5%。
第二套方案,整體連續(xù)排放方法,利用留在巷道內(nèi)的風(fēng)筒進(jìn)行排放。配合這套方案,我們將2608上巷通風(fēng)的2×30千瓦局部通風(fēng)機(jī)改到下巷排放瓦斯使用,上巷使用2×15千瓦局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)。在2×30千瓦的局部通風(fēng)機(jī)上安裝了智能瓦斯排放裝置,同時(shí)為了防止這種裝置的異常情況,在中間巷指揮部附近準(zhǔn)備了控制風(fēng)量的三通風(fēng)筒,安排了測定排放區(qū)出來的瓦斯和第一匯合點(diǎn)瓦斯?jié)舛龋?608下巷口瓦斯?jié)舛鹊膶B毻咚箼z查人員。人工嚴(yán)密檢測各環(huán)節(jié)的實(shí)際瓦斯?jié)舛,確保各地點(diǎn)瓦斯?jié)舛炔怀蕖a槍?duì)巷道內(nèi)的復(fù)雜情況,參加了兩個(gè)救護(hù)小隊(duì),通防隊(duì)安排了足夠的風(fēng)筒移接、瓦斯檢查、監(jiān)測、測風(fēng)等人員。為了應(yīng)對(duì)智能瓦斯排放裝置和瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的故障,專門安排監(jiān)測人員在排放瓦斯使用的局部通風(fēng)機(jī)和第一匯合點(diǎn)附近待命,確定了電話聯(lián)系方式。四、排放過程
9月30日晚班開始了第二次的瓦斯排放。根據(jù)救護(hù)隊(duì)員探察的巷內(nèi)情況,決定選擇風(fēng)筒整體排放的方案;仫L(fēng)系統(tǒng)停電、警戒等所有工作就緒后于21:00點(diǎn)開始送入風(fēng)量排放瓦斯。排放過程中多次處理壓壞的風(fēng)筒,延長了排放瓦斯的時(shí)間。如表
由表可以看出,排放過程實(shí)際成為分段排放,即每個(gè)風(fēng)筒破壞段相當(dāng)于一段排放距離。
由進(jìn)入巷道探察到宣布排放瓦斯結(jié)束,時(shí)間共25.5小時(shí),其中排放瓦斯時(shí)間17.5小時(shí),探察和處理毀壞風(fēng)筒時(shí)間8小時(shí)。
9月30日~10月1日2608下巷切眼排放瓦斯過程簡表時(shí)間操作備注2×30風(fēng)機(jī)45.5Hz排放時(shí)探察處理間風(fēng)筒時(shí)間小時(shí)小時(shí)1.50.70.81.01.02189月30日開603風(fēng)門上巷入風(fēng)70019:3021:0021:2221:4022:1023:55~1日0:350:43~1:331:352:052:137:40~8:388:409:4010:35~1:3012.1514:2515:00首次偵察連接水洼處斷開風(fēng)筒開始送入風(fēng)量1第一匯合點(diǎn)瓦斯達(dá)1.0變頻發(fā)生作用第一匯合點(diǎn)瓦斯3.8%,第二次探察人員進(jìn)入處理巷內(nèi)風(fēng)筒開始排放瓦斯2瓦斯吹出來0.45%變頻為極小第三次探察排放瓦斯3,稍后便停繼續(xù)排放4第四次探察繼續(xù)排放5觀測上巷迎頭鉆孔瓦斯進(jìn)入處理風(fēng)筒接口2×30風(fēng)機(jī)45.5Hz,送入風(fēng)量200(三通控制2.910分鐘)~400變頻裝置未動(dòng)作短時(shí)間內(nèi)為1.5~3.4%之前人工三通控制風(fēng)量排放智能排放裝置頻率頻繁變化風(fēng)筒被壓壞。短時(shí)間內(nèi)迅速升高2:14稍變大由于風(fēng)筒接口不嚴(yán),排放無效鉆孔出瓦斯?jié)舛?4%60.90.2開始排放距離切眼30米以里到18.20分時(shí)中間巷處檢查到瓦斯,預(yù)計(jì)排15:557.5的瓦斯放巷段內(nèi)均風(fēng)8022:3022:4023:30合計(jì)時(shí)間2608切眼最后進(jìn)入人員觀測巷道狀況迎頭瓦斯2%宣布排放瓦斯結(jié)束10月2日5點(diǎn)30貫通17.5瓦斯?jié)舛雀,巷道距離長是排放瓦斯時(shí)間長的主要原因,而風(fēng)筒被掉渣砸壞、脫節(jié)是又一個(gè)重要原因。
五、排放遇到的問題及解決
排放過程中遇到一些問題,由于處理措施得當(dāng),確保了安全正常的排放瓦斯。
首先遇到的是智能瓦斯排放裝置未及時(shí)動(dòng)作。送入風(fēng)量后20分鐘內(nèi)排放瓦斯巷道口觀測瓦斯變化不大,之后迅速升高。當(dāng)檢測和瓦斯傳感器顯示第一匯合點(diǎn)瓦斯?jié)舛冗_(dá)到3.8%時(shí),智能排放裝置尚未動(dòng)作。隨即斷開送入排放區(qū)的風(fēng)筒,然后使用三通控制送入風(fēng)量,同時(shí)監(jiān)測人員對(duì)智能瓦斯排放裝置進(jìn)行了檢查,經(jīng)過調(diào)試后達(dá)到了正常狀態(tài)。21:40至次日排放瓦斯結(jié)束,一直使用該裝置進(jìn)行了瓦斯排放,運(yùn)行安全可靠。分析智能瓦斯排放裝置不動(dòng)作的原因,是由于將排放區(qū)內(nèi)高濃度瓦斯探頭臨時(shí)摘除,對(duì)系統(tǒng)造成了一定沖擊導(dǎo)致的,后來恢復(fù)了該探頭,重新啟動(dòng)了一下系統(tǒng)后得以正常使用。
第二,風(fēng)筒被掉落的煤矸砸壞、砸斷及脫節(jié)的問題。通防隊(duì)在封閉時(shí)就考慮到排放瓦斯使用風(fēng)筒,因而進(jìn)行了徹底的維護(hù),但由于風(fēng)化的頂板巖石掉落和片幫煤仍造成了幾處風(fēng)筒的毀壞。在排放過程中,采取排放一段恢復(fù)一處,然后再排放一段的方法。
第三,潮熱問題。由于巷道內(nèi)的高溫和潮濕,給恢復(fù)風(fēng)筒工作造成了極大的困難。救護(hù)隊(duì)員佩帶裝備輪流進(jìn)入排放區(qū),處理砸壞、脫節(jié)的風(fēng)筒,每次需要40到50分鐘的時(shí)間,出來時(shí)工裝全部濕透,勞動(dòng)強(qiáng)度很大,而且由于大量出汗,呼吸裝備面罩產(chǎn)生霧氣,影響視線,隊(duì)員須倍加小心謹(jǐn)慎,這也是影響工作速度的一個(gè)原因。
第四,第一匯合點(diǎn)瓦斯探頭處的瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)太大,從瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)可以看出,在排放過程中多次瞬時(shí)達(dá)到2%以上,回風(fēng)流有一次超過1.5%,達(dá)到了2.5%,但2600煤層上山內(nèi)始終處于較低的瓦斯?jié)舛,最高達(dá)到了1.4%。這是由于排放開始階段,巷道內(nèi)排出風(fēng)流速度較大,瓦斯探頭監(jiān)測數(shù)據(jù)有一定的反應(yīng)滯后,加上涌出來的瓦斯?jié)舛群芨咴斐傻摹榱吮苊忸愃茊栴}的發(fā)生,排放過程中,安排專人對(duì)2608下巷口的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行觀測,并及時(shí)與指揮部聯(lián)系,經(jīng)觀測再?zèng)]有發(fā)生瓦斯監(jiān)測探頭處瓦斯?jié)舛瘸蕖?/p>
第五,排放瓦斯末期,迎頭風(fēng)筒風(fēng)量較小,排放量減少。由于迎頭較排放瓦斯出口的位置高差達(dá)約140米,巷道內(nèi)氣溫較外部高約10攝氏度,增加風(fēng)筒內(nèi)外的風(fēng)壓差,使風(fēng)筒的通風(fēng)困難,加上風(fēng)筒通風(fēng)距離遠(yuǎn),漏風(fēng)大,風(fēng)筒到達(dá)迎頭的風(fēng)量必然較小。而迎頭較高氣溫的瓦斯在較小的風(fēng)流作用下難以正常的速度排放出來。為此,利用了現(xiàn)場的有利條件,采用壓風(fēng)從2608上巷鉆孔進(jìn)行吹風(fēng),增加排放速度。據(jù)估算,鉆孔通入風(fēng)量可以達(dá)到20米3/分。這部分風(fēng)流直接吹向高濃度的瓦斯聚積區(qū),有效稀釋迎頭瓦斯的濃度和降低溫度,
使瓦斯風(fēng)流較快的排放出來。下表是在鉆孔通入風(fēng)量后觀測的切眼上部的瓦斯?jié)舛龋?/p>
六、排放瓦斯總量,巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛鹊呐袛?/p>
根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,選擇2600煤層上山的瓦斯探頭監(jiān)測瓦斯?jié)舛扔?jì)算排放出來的瓦斯總量。
2600煤層上山瓦斯探頭位于2608下巷口回風(fēng)側(cè)15米處,風(fēng)流混合均勻。其風(fēng)量幾乎不受瓦斯智能排放裝置調(diào)控風(fēng)量的影響,較穩(wěn)定。由于瓦斯探頭在排放瓦斯前進(jìn)行了標(biāo)較,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,又因我們選取的是該探頭檢測數(shù)據(jù)的差值,則檢測結(jié)果的選取更加準(zhǔn)確。
現(xiàn)場測量2600煤層上山風(fēng)量為Q=2200米3/分;
我們?nèi)?月30日21:00至10月1日24:00這27個(gè)小時(shí)的監(jiān)測記錄,計(jì)算平均濃度值為0.361%,排放瓦斯前,該探頭一晝夜的瓦斯?jié)舛绕骄凳?.140%,且波動(dòng)不大,則實(shí)際排出瓦斯的濃度增量是0.361%-0.140%=0.221%。這樣:
10月1日2608上巷迎頭鉆孔瓦斯觀測16.0016.1016.201*.3016.4017.00約20.3021.0321.5322.40鉆孔通入風(fēng)量前瓦斯?jié)舛?4%9086.883.680.6若停吹風(fēng),觀測出風(fēng)瓦斯?jié)舛?6%若停吹風(fēng),仍出風(fēng)瓦斯?jié)舛?2%同上,15.0%同上,瓦斯5.3%,氧氣19.6%微出,光干測2%,兩用儀測2.5%氧氣濃度12%氧氣濃度18.2%停止吹入風(fēng),出風(fēng)輕微排放瓦斯總量q=2200×0.221÷100×27×60=7876.44米3瓦斯積存巷道的容積V=580×14.5=8410米3
計(jì)算瓦斯積存巷道的瓦斯?jié)舛葹?876.44÷8410=93.7%。
這與從上巷鉆孔觀測的切眼瓦斯?jié)舛?4%基本相同。這表明,排放區(qū)域內(nèi)的瓦斯?jié)舛热窟_(dá)到94%左右。
七、總結(jié)
這次排放瓦斯創(chuàng)下了我礦有史以來多個(gè)紀(jì)錄:
1、排放量最多:前幾年9900排放瓦斯的量僅僅有3000米3;這次排放量達(dá)到7876米3。
2、排放時(shí)間最長,9900排放總時(shí)間不到20小時(shí)。
3、首次使用瓦斯智能排放裝置,而且比較正常的排放了瓦斯,大大減輕了操作風(fēng)筒人員的工作量,尤其在排放時(shí)間過長的情況下,更有利于保持操作
煤層上山人員的體力,增強(qiáng)安全排放瓦斯的精力。
4、排放瓦斯巷道為上山且坡度大,在15度以上。5、排放區(qū)迎頭和第一匯合點(diǎn)的標(biāo)高相差大,約140米。
6、排放區(qū)條件最復(fù)雜,排放工作量最大:一是排放區(qū)內(nèi)的積水將巷道堵嚴(yán);二是排放區(qū)內(nèi)氣溫潮熱;三是巷道掉渣砸壞風(fēng)筒較多;四是巷道的坡陡。
克服了上述很多很大的困難,并安全順利的排除了瓦斯,我們的積累了經(jīng)驗(yàn)。排放瓦斯是一項(xiàng)危險(xiǎn)、艱苦的工作。在封閉之前就做了充分的考慮的,但是為了節(jié)約東翼地區(qū)有限的風(fēng)量,不得不進(jìn)行了封閉,而為了減小排放的工作量,節(jié)約時(shí)間,在維護(hù)好風(fēng)筒后將風(fēng)筒全部留在巷內(nèi),這樣不但大大的節(jié)約時(shí)間,而且比一節(jié)一節(jié)的逐段排放法更加安全。
教訓(xùn)與不足。合理安排生產(chǎn)布局,盡量避免封閉瓦斯巷道,防止瓦斯大量積存;排放時(shí)間太長,一次攜帶的礦燈、呼吸裝備都消耗完畢,參戰(zhàn)人員的體力透支,不利于安全排放工作;排放區(qū)內(nèi)的巷道頂板應(yīng)該在封閉前就保持良好穩(wěn)定的狀態(tài);應(yīng)該對(duì)救護(hù)隊(duì)員、風(fēng)筒運(yùn)送等人員的身體消耗大,需要更多的飲水有更多的準(zhǔn)備。
小虎
201*年12月
10月1日2608上巷迎頭鉆孔瓦斯觀測16.0016.1016.201*.3016.4017.00約20.3021.0321.5322.40鉆孔通入風(fēng)量前瓦斯?jié)舛?4%9086.883.680.6停止風(fēng)吹,觀測出風(fēng)瓦斯36%停吹風(fēng),仍出風(fēng)瓦斯22%同上,15.0%同上,瓦斯5.3%,氧氣19.6%微出風(fēng)光干2%,兩用儀2.5%氧氣12%18.2%,同上停止吹入風(fēng),出風(fēng)輕微
友情提示:本文中關(guān)于《2102探巷排放瓦斯工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,2102探巷排放瓦斯工作總結(jié):該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。