#9機組檢修總結(jié)]
#9機組脫硫系統(tǒng)C級檢修總結(jié)報告
一、概況
#9機組系統(tǒng)本次小修于201*年09月13日開工,201*年09月30日結(jié)束,完成工期18天。本次檢修完成的較大項目主要有:#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修;#9爐脫硫三臺漿液循環(huán)泵檢修;#2工藝水泵解體檢修;兩臺石膏排出泵解體檢修;石灰石制漿液系統(tǒng)檢查;石膏脫水系統(tǒng)檢查檢修等重點工作。二、項目執(zhí)行情況
本次小修基本上都是按大修標準執(zhí)行,但所有項目都按工期保質(zhì)保量完成了檢修任務。三、主要項目完成情況
1.#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修:塔體、煙道防腐修補;漿液噴淋層噴嘴及管道、支撐梁檢查、檢修;除霧器沖洗、固定;除霧器沖洗水噴嘴及管道檢查、檢修;氧化風管道、支撐梁檢修;#1、2漿液循環(huán)泵濾網(wǎng)更換,石膏排出泵入口濾網(wǎng)檢修;2.增壓風機內(nèi)部檢查;
3.#1、2、#3漿液循環(huán)泵解體檢修,#1、3泵更換葉輪,并對三臺泵體進行焊補防磨;4.#3氧化風機解體檢查;5.兩臺石膏排出泵解體檢查;
6.原、凈煙氣擋板、旁路煙道及擋板加油、檢查;7.石膏脫水系統(tǒng)檢查;8.#1工藝水泵解體檢修;
9.真空皮帶脫水機檢查、檢修;
10.石灰石制漿液系統(tǒng)檢查,冷卻水系統(tǒng)加裝排污門;四、施工組織與安全情況
本次檢修總體組織良好,安全措施落到實處,努力做好文明檢修、文明作業(yè)落實工作,檢修地面鋪墊層,對檢修工具擺放、備件和檢修材料的存放地點、檢修垃圾堆放等實行定制管理,檢修作業(yè)指導文件放置現(xiàn)場,方便檢查和指導,做到了“工完、料凈、現(xiàn)場清”,各W、H點按質(zhì)量計劃及時組織驗評。檢修項目按計劃完成,檢修質(zhì)量達到預期目標,消除了眾多影響機組安全運行的缺陷并對設備進行了多處改進完善。灰硫?qū)I(yè)檢修期間未發(fā)生設備及人身安全事故。五、經(jīng)驗總結(jié)
1、本次#9機組小修認真推行標準化檢修,對此次C級檢修進行全員、全方位、全過程控制,精心策劃準備制定檢修項目和檢修文件包,嚴格按照檢修項目開展工作,認真執(zhí)行檢修文件包程序,工作中推行標準化作業(yè),嚴格按有關工藝要求進行設備檢查、檢修。通過此次標準化檢修,提高了自身的素養(yǎng)和管理水平,也使設備健康水平得到了進一步提高。
2、在檢修過程中,作為一名點檢,能夠盡到設備主人的責任,按照廠部要求對檢修安全、質(zhì)量、工期進行控制。外委工程不“以包代管”,對吸收塔檢修時腳手架安全、防火措施到位情況進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)吸收塔腳手架卡扣有松動現(xiàn)象,及時處理了一起重大安全隱患。3、在備品準備上,準備比較充分,漿液循環(huán)泵解體后發(fā)現(xiàn)兩臺葉輪磨損嚴重,但倉庫有備件,及時進行了更換。
6、此次檢修后三臺漿液循環(huán)泵入口門故障,經(jīng)過十幾天才找到原因,入口門在停電狀態(tài)下手動開關后,還要恢復原位置,否則送電后就無法操作,但由于原來沒有碰到過此種情況,所以帶來很大麻煩,所以在以后檢修時要牢記此次教訓,舉一反三,不能再讓此種現(xiàn)象發(fā)生。7、此次檢修后,目前還沒有投運,待投運后,根據(jù)運行情況,斷續(xù)分析,為以后工作積累經(jīng)驗。
設備與工程部灰硫?qū)I(yè)201*年10月31日
擴展閱讀:9月份設備檢修總結(jié)
九月份檢修總結(jié)
合成車間201*年9月23日
我車間本月檢修項目總共120項,其中計劃月檢修26項,完成率96%,大修12項,完成率100%,中修14項,完成率:93%,日常檢修94項,完成率100%,總完成率99%。
一、安全環(huán)保整改項目
(1)壓縮機廠房氣氨管廊上腳手架未拆除,管廊上有雜物。此項工作已整改完成。
(2)變換地溝蓋板損壞,需更換。此項工作已整改完成。(3)液化氣站P-3901液化氣泵防護罩掉。此項工作已整改完成。(4)冰機油泵聯(lián)軸器護罩缺螺栓,此項工作已于201*年9月19日整改完成。
(5)灌區(qū)地溝增加蓋板,此項工作已完成。二、生產(chǎn)檢查整改
(1)冰機液氨儲罐旁洗臉盆上水管破裂,此項工作已于201*年9月21日整改完成
(2)1.0Mpa廢鍋并網(wǎng)管線彎頭漏。已做帶壓堵漏處理仍漏,機修現(xiàn)無法處理。
三、日常主要設備的檢修
(1)201*年8月26日,精餾出現(xiàn)加不起負荷,主要采用引用低溫甲醇洗工段的脫鹽水進行沖洗管道,并拆除精餾界區(qū)閥下法蘭和E-3501進口管道的流量計FI001,沖出來的雜物主要有臘塊、卷尺等其它雜物。并拆除預塔C-3501第二個人孔,進行入塔檢查,塔內(nèi)正常。在管道清洗檢查的過程中發(fā)現(xiàn)E-3501入口短節(jié)有臘塊,經(jīng)清理,精餾已運行正常。在檢查精餾工段的同時還對灌區(qū)粗甲醇泵P-3601A/B進行了解體檢查,泵正常。
(2)201*年8月26日,P-2101A由于漏油,聲音異常,于此日下午倒泵至P-2101B運行,于201*年8月27日對此泵進行了檢修,更換7315軸承三盤,NU2314軸承一盤。
(3)201*年8月28日,鼓風機K-2301A靠硫回收廠房側(cè)軸承響動異常切換至K-2301B運行,并對鼓風機K-2301A進行檢修,于201*年8月29日對K-2301A進行回裝找正,所需的材料是6316/C3軸承兩盤.
試車情況:K-2301A于201*年9月9日進行了試車,試車時運行正常,試車后K-2301A一直運行至今。
(4)201*年8于29日,氨壓縮機備用轉(zhuǎn)子MCL607+2MCL607吊往壓縮機廠房二樓。按照規(guī)定盤車。
(5)201*年8于31日,針對暖氣和伴熱進行查漏對漏點進行消除。(6)201*年9月5日,四塔廢水泵P-3512B泵泵殼漏甲醇,于當日更換了泵體墊片,漏點消除。
(7)201*年9月10日,對硫回收鼓風機K-2301B進行了找正復查工作。
(8)201*年9月11日,中控調(diào)節(jié)K-2301B入口電磁閥,現(xiàn)場未動作,經(jīng)電器確認電磁閥電機燒壞,由于電儀車間無備件,等待備件到廠在檢修。
(9)201*年9月12日,馳放氣洗滌塔液位調(diào)節(jié)閥33LV-005后法蘭漏,于此日進行了緊固,漏點已消除。
(10)201*年9月14日,P-3502A電機后軸承端聲音異常,于本日對電機進行了檢修,主要更換了電機軸承為6312/C3一盤。試車正常
(11)201*年9月16日,對E-3512板式換熱器進行了化學清洗。(12)201*年9月18日,高壓分離器液位調(diào)節(jié)閥33LV008B堵塞嚴重,切至33LV008A運行,與此日對閥芯進行了清理,現(xiàn)已正常備用。
四、大修項目(1)P-2101A大修
P-2101A泵為冷凝液加壓泵I,型號:SDZA100-400檢修時間:201*年8月27日
本次檢修主要更換了機械密封和2盤7315軸承和一盤NU2314軸承。
試車情況:詳見六P-2101A事故經(jīng)過(2)P-2101B大修
P-2101B泵為冷凝液加壓泵I,型號:SDZA100-400檢修時間:201*年9月2日
本次檢修主要更換了3盤7315軸承,1盤NU2314軸承、泵軸和機械密封。
試車情況:試車的過程中發(fā)現(xiàn)機械密封漏水,經(jīng)處理機封漏水現(xiàn)象已處理。
(3)P-2201A泵大修P-2201A為1#甲醇液泵,型號:EAP9200K3-250檢修時間:201*年9月6日本次檢修主要更換了機械密封試車情況:試車正常(4)P-2201B泵大修
P-2201B為1#甲醇液泵,型號:EAP9200K3-250檢修時間:201*年9月12日本次檢修主要更換了機械密封試車情況:試車正常(5)P-2202A泵大修
P-2202A為2#甲醇液泵,型號:EAP9250K4-400檢修時間:201*年9月20日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換備件試車情況:試車正常(6)P-2209A/B大修
P-2209A為廢水輸送泵,型號:ESH25-200檢修時間:201*年9月4日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車情況:試車正常(7)P-2301A/B
P-2301A/B為酸水泵,型號:40FSB-20檢修時間:201*年9月22號試車情況:試車正常五、中修項目(1)P-3506B泵中修
P-3506B泵為回收塔進料泵,型號:ESH25-200檢修時間:201*年9月9日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月9日試車正常(2)P-3506A泵中修
P-3506A泵為回收塔進料泵,型號:ESH25-200檢修時間:201*年9月11日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月11日試車正常(3)P-3509A泵中修
P-3509A泵為廢液泵,型號:ESH40-250檢修時間:201*年9月10日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月10日試車正常(4)P-3509B泵中修
P-3509B泵為廢液泵,型號:ESH40-250檢修時間:201*年9月11日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月11日試車正常(5)P-3604泵中修
P-3604泵為異丁基油泵,型號:HZA80-2160C檢修時間:201*年9月14日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月14日試車正常(6)P-3605A泵中修
P-3605A泵為輕柴油輸送泵,型號:40AY35×8檢修時間:201*年9月17日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月18日試車正常(7)P-3605B泵中修
P-3605B泵為輕柴油輸送泵,型號:40AY35×8檢修時間:201*年9月18日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月20日
試車過程:試車后盤車卡澀,于201*年9月21日對此泵重新進行處理(清洗軸承箱)。重新試車正常,泵已正常備用。
(8)P-3701A/B
P-3701A/B泵為甲醇汽車裝車泵,型號:HZA100-2160C檢修時間:201*年9月16日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月16日試車正常(9)P-3701C/D
P-3701C/D泵為甲醇汽車裝車泵,型號:HZA100-2160C檢修時間:201*年9月17日
經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時間:201*年9月17日試車正常(10)P-3602A/B
P-3602A/B泵為精甲醇泵,型號為HZA200-3315A檢修時間:201*年9月26日
經(jīng)檢查此兩臺泵零部件完好,無更換的備件試車情況:試車正常(11)K-2201
K-2201為循環(huán)氣壓縮機,型號:2D10-4.79/17-58.5K-2201檢修需要停車,已上報技術部,技術部未批準。
六、P-2101A導致工藝氣放空事故經(jīng)過
(一)、事故經(jīng)過
合成車間變換工段冷凝液加壓泵P2101A于8月27日切出檢修,檢修內(nèi)容為解體大修,更換機械密封及軸承,8月30日試泵后運行,試泵結(jié)果運行正常,運行至9月3日上午因氣化裝置停車停泵,下午15:30因氣化B爐投料P2101A啟動運行。晚上21:30合成車間工藝巡檢時,發(fā)現(xiàn)泵軸承箱冷卻水回水管道脹接接頭脫開,現(xiàn)場巡檢人員告知車間領導,同時返回班房取點檢儀到21:50左右測量軸承箱溫度高達170℃,脫開接頭經(jīng)合成車間技術員現(xiàn)場緊固后繼續(xù)運行,并對軸承箱補油,隨后軸承箱溫度降至80℃左右。在此期間機修車間檢修人員正在安裝P2101B,考慮到現(xiàn)場檢修人員的安全和P2101A泵的安全,合成車間多次與調(diào)度協(xié)調(diào)要求切氣、停泵,但為了生產(chǎn)調(diào)度回復堅持運行,運行至23:30左右軸承箱底部冷卻水進水管線脹接接頭脫開,由于在泵底部,泵在運行過程中無法處理,車間再次請示調(diào)度要求切氣、停泵,調(diào)度仍然要求車間堅持運行,十幾分鐘后23:40左右機封瞬間泄漏,高壓冷凝液現(xiàn)場噴出,現(xiàn)場人員緊急停泵,合成工藝人員組織關閉進出口閥門及回流閥門,對泵進行隔離,機修車間連夜進行檢修。P2101A停泵后,合成車間切氣,9月4日2:00機修車間安裝完P2101B,啟動P2101B后生產(chǎn)正常運行,粗煤氣變換放空3小時左右。(二)、事故后果
對設備影響:P2101A9月3日晚停泵后,機修車間于9月4日拆解,解體發(fā)現(xiàn)P2101A機封燒毀(動靜環(huán)碎裂),軸承箱靠電機側(cè)兩盤軸承損壞,軸有拉傷現(xiàn)象。9月4日檢修恢復P2101A時更換以下備件:機械密封一套,軸承四盤。
對生產(chǎn)影響:變換粗煤氣放空約3小時。(三)、檢修原因及檢修過程
合成車間變換裝置冷凝液加壓泵P2101A/B兩臺泵自201*年10月系統(tǒng)開車起到目前,一直沒有進行過大修(沒有更換過軸承箱的軸承),按合成車間201*年年度設備定修計劃安排到11月份大修,由于201*年公司停車大修時間改變,8月技術部要求各車間重新修訂201*年8-12月設備定檢計劃,按合成車間修訂后的201*年8-12月設備定檢計劃,P2101A/B大修安排到9月份。
P2101A:P2101A泵自201*年3月15日起由B泵切至A泵后一直運行,從3月15日到8月23日累計運行2439h,大修前P2101A存在油封漏油,軸承箱有異常聲音現(xiàn)象,8月27日合成車間P2101A切出交由機修車間大修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機修車間從8月27到8月29日檢修,檢修時間3天,8月30日試泵,試泵結(jié)果運行正常。P2101A大修期間發(fā)現(xiàn)問題:軸承箱放油時有油泥,潤滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,推力軸承中有一盤軸承滾珠表面金屬脫落,滾動軸承已存在缺陷,大修時更換備件為一套機械密封和四盤軸承。
P2101B:P2101B在8月底A泵檢修期間運行,運行時已經(jīng)發(fā)現(xiàn)軸承箱聲音異常,在8月30日P2101A運行正常后,8月31日合成車間切出檢修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機修車間于9月2日開始檢修,9月3日晚開始回裝,檢修時間2天。9月4日2:00左右試泵,運行正常。P2101B大修發(fā)現(xiàn)問題:軸承箱放油時有油泥,潤滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,泵軸在推力軸承最外的一盤軸承位置有拉傷,判斷為軸承跑內(nèi)圈,大修時更換備件一套機械密封,一根軸,四盤軸承。
(四)、事故原因分析
P2101A在合成工藝巡檢發(fā)現(xiàn)冷卻水管道脹接接頭脫開時,軸承箱溫度170℃(正常值低于80℃),此時軸承箱的軸承已經(jīng)存在問題,其后堅持運行導致的機封碎裂,軸承損壞的原因都是軸承箱溫度高軸承已經(jīng)存在故障所引起的。軸承箱溫度高的原因為冷卻水管道脹接接頭脫開,潤滑油沒有冷卻,導致軸承溫度持續(xù)走高。因此,本次事故的直接原因為脹接接頭脫開。
脹接接頭脫開原因:合成車間P2101泵與氣化車間P1303泵和P1305泵為同一生產(chǎn)廠家,同一泵類型,機封沖洗方式,軸承箱冷卻方式都一樣。在氣化車間P1303和P1305也幾次發(fā)生冷卻水管線脹接接頭脫開現(xiàn)象,其脫開根本原因為脹接接頭松動,安裝時絲扣安裝過緊,在運行時存在輕微外力、晃動、溫差應力等就會導致脹接接頭脫開。
導致事故發(fā)生的其它因素:P2101A/B的大修安排日期較近,在P2101A檢修后運行暫時正常后就安排P2101B大修,時間安排緊湊,且安排日期太近,當P2101A出現(xiàn)問題時,P2101B正在檢修,因無備泵導致變換工藝氣放空。因此同一位號設備的大修日期應錯開一段時間,避免兩臺泵同時大修而導致事故。
七、存在的隱患
1,21TV004閥體微漏,正在監(jiān)護運行中。
2,1.0Mpa廢鍋E-2103并網(wǎng)管線彎頭母材處有沙眼。3,P-2204A機封漏甲醇,等待舊機封修復完,進行更換。八、附月檢修計劃表
九、附合成氣壓縮機和冰機油品檢驗報告單
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