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中石油成都天然氣檢測中心深井泵搶修總結(jié)

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中石油成都天然氣檢測中心深井泵搶修總結(jié)

川化配氣站

編制:

川化股份檢修公司機(jī)修一車間

201*.7.31

天然氣升壓機(jī)檢修工作總結(jié)

天然氣升壓機(jī)檢修工作總結(jié)

中石油城廂天然氣檢測中心深井泵系上海熊貓機(jī)械集團(tuán)有限公司制造的125QJ8-105/15型深井泵,201*年XX月XX日投入生產(chǎn),連續(xù)運(yùn)行至201*年7月23日突然跳車,檢查聯(lián)鎖記錄發(fā)現(xiàn)因振動(dòng)過大跳停。決定由檢修機(jī)修一公司對該升壓機(jī)進(jìn)行解體檢查修理,整個(gè)修理工作從7月23日開始至31日結(jié)束。具體檢修內(nèi)容如下:一、升壓機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)

流量:m3/h揚(yáng)程:m轉(zhuǎn)速:y/min配用功率:KW二、檢修內(nèi)容I、拆卸:A.7月23日

1.拆除升壓機(jī)一段進(jìn)口波紋管線、一段出口至二段進(jìn)口彎管、二段出口波紋管線;

2.拆除電機(jī)地腳螺栓,;

3.在拆卸時(shí)發(fā)現(xiàn)原泵DN50mm出口碳鋼管線安裝方式為每隔14米左右用螺紋管直接頭聯(lián)接,其余接頭均采用焊接形式。因泵出口管線整體長度為62.4米,吊車吊裝高度約7-8米,所以在拆卸時(shí)每7米左右進(jìn)行手砂輪分段切割。管線上連接有起保護(hù)作用的電纜線及兩根10鋼絲繩,但未與出口管線固定在一起。故拆除管線時(shí)只能人工對鋼絲繩和電纜線進(jìn)行拉扯。如下圖:

手砂輪切割

未固定的鋼絲繩與電纜線

5.拆出深井泵后發(fā)現(xiàn)靠近泵體處的電纜線有一處膠皮已破損、銅線裸露且外包膠皮有燒焦現(xiàn)象。

電纜破損處

現(xiàn)場對泵電機(jī)進(jìn)行檢查無缺相現(xiàn)象,因檢測中心無試泵條件,決定將泵運(yùn)回川化進(jìn)行試車。C.2月9日

1.據(jù)泵本體出口螺紋加工一根螺紋短管,同時(shí)對泵進(jìn)行絕緣檢查后,下午在川化二合精制水池對泵進(jìn)行試車,泵能正常運(yùn)轉(zhuǎn),出口壓力達(dá)到0.9MPa以上,說明該泵是正常的。

2.拆除管線時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜線及鋼絲繩沒有固定在深井泵出口管線上,檢修

時(shí)人工拉扯耗時(shí)耗力,且電纜線在安裝時(shí)易在井口磨損(井口直徑159mm)。故決定將原出口管線安裝方式全部改為法蘭聯(lián)接。為了便于檢修及防止電纜線在回裝時(shí)磨損,在法蘭外圓上加工三個(gè)小口,再用塑料卡帶捆住鋼絲繩和電纜線,以便于固定好鋼絲繩及電纜線。另建議在泵出口管處加一對法蘭以便于檢修。II、回裝:1.2月10日

上午將電、氣焊等工器具運(yùn)到現(xiàn)場進(jìn)行焊機(jī)接線等準(zhǔn)備工作。下午13點(diǎn)所有拆除下來的管線在現(xiàn)場進(jìn)行法蘭焊接組裝,焊接處和法蘭進(jìn)行噴漆防腐處理后,14點(diǎn)40分將焊接好的管線共9段進(jìn)行回裝,電纜線更換成新電纜線。電纜線及鋼絲繩進(jìn)行固定。18點(diǎn)回裝深井泵管線回裝完工后,18點(diǎn)45分處理完上部法蘭管線聯(lián)接。18點(diǎn)50分啟動(dòng)深井泵后正常出水。

新加法蘭

注:從上向下第一段6.55米,第二段7.0米,第三段6.95米,第四段6.99米,第五段6.91米,第六段6.99米,第七段6.9米,第八段7.2米,第九段(泵體1.84米)8.84米。2、存在問題

通過檢修分析主要問題就是電纜線在安裝過程中由于井口過小,鋼管及鋼絲繩對電纜線擠壓造成電纜線膠皮破損造成電纜線短路,導(dǎo)致深井泵不能正常工作。檢修后存在問題:

1、保護(hù)鋼絲繩材料為碳鋼,長期浸泡在水中后易腐蝕斷裂,造成檢修困難,建議采用不銹鋼材料;

2、出口管線DN50mm材料為碳鋼,長期浸泡在水中后易腐蝕斷裂,造成檢修困難;建議采用不銹鋼材料。

川化股份檢修公司機(jī)修一車間技術(shù)組

201*-2-13

擴(kuò)展閱讀:201*年6月檢修總結(jié)

總結(jié)

制造分廠寶海制造〔201*〕98號(hào)

寶雞海螺6月份檢修總結(jié)

在201*年6月制造分廠2500t/未停機(jī)打開檢查的d生產(chǎn)線計(jì)

劃性停窯檢修,在此運(yùn)轉(zhuǎn)使用而未檢查修理的、設(shè)備零部件磨損嚴(yán)重的、漏油的警醒更換和技改。

一、原料區(qū)域

一、在這次檢修中原料區(qū)域主要的項(xiàng)目有:1、鐵粉斗提鏈條及斗子全部更換。2、循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)更換,風(fēng)葉堆焊。3、鎖風(fēng)喂料機(jī)整體更換。4、原料磨支撐油缸更換一個(gè)。

5、石取耙齒滑輪底座加焊,頭尾輪檢查、土取頭尾輪檢查。6、原料磨高速軸漏油處理。

7、入庫頭斗提接頭螺栓緊固,斗子螺栓緊固。8、各大減速機(jī)齒面檢查,拍照留存。二、檢修項(xiàng)目原因分析:

1、鐵粉斗提:由于鐵粉斗提長期運(yùn)行,對斗子、和鏈條沒有更換,使斗子嚴(yán)重變形,鏈條磨損嚴(yán)重,使斗提在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)取料受到影響,也是一個(gè)設(shè)備隱患。因此對斗提的鏈條及斗子全部更換。2、循環(huán)風(fēng)機(jī):電機(jī)漏油嚴(yán)重,更換電機(jī)以節(jié)約資源,在進(jìn)行全面檢查。風(fēng)葉長期運(yùn)行,使風(fēng)葉已經(jīng)磨損嚴(yán)重,因此對風(fēng)葉進(jìn)行堆焊,

保證以后的運(yùn)轉(zhuǎn)周期更長。

3、鎖風(fēng)喂料:由于長期運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)葉磨損、變形嚴(yán)重,對原料磨的運(yùn)轉(zhuǎn)率影響很大,因此將其整體更換,確保原料磨的運(yùn)轉(zhuǎn)率更長。4、原料磨支撐油缸因?yàn)槁┯蛧?yán)重,將油缸進(jìn)行更換。三、原料區(qū)域檢修做的好的方面:

1、鐵粉斗提斗子及鏈條更換,按期完成了項(xiàng)目,經(jīng)過開機(jī)試機(jī)后,鐵粉斗提運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各個(gè)方面都無異常情況,解決了一起重大的設(shè)備安全隱患。

2、循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)葉堆焊,計(jì)劃是將風(fēng)機(jī)風(fēng)葉更換,可是最后考慮到更換風(fēng)葉工程、比較大,耗費(fèi)的人力、物力、時(shí)間都比較多。因此經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)的最后商議,風(fēng)葉進(jìn)行堆焊。經(jīng)過兩天的堆焊,風(fēng)葉堆焊完成,經(jīng)現(xiàn)場開機(jī)試機(jī),風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),無異常情況。

3、鎖風(fēng)喂料整體更換,經(jīng)過先藏試機(jī),找正,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,解決了一起設(shè)備隱患,為以后的長期運(yùn)轉(zhuǎn)鞏固了基礎(chǔ)。

4、循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)更換,電機(jī)漏油嚴(yán)重,為節(jié)省成本,保護(hù)設(shè)備衛(wèi)生,將循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)更換。四、做的不好的方面:

1、循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)電機(jī)更換。更換電機(jī)后,電機(jī)前段軸承溫度過高,打開軸承壓蓋檢查,由于電機(jī)主軸前后串動(dòng),和軸承端面磨擦,產(chǎn)生高溫,隨后將刮瓦處理,解決了此問題,隨后出現(xiàn)風(fēng)機(jī)前端軸承溫度高。

二、燒成區(qū)域

一、燒成區(qū)域檢修項(xiàng)目如下:

1、入窯斗提常規(guī)檢查。

2、高溫風(fēng)機(jī)軸承游隙、聯(lián)軸節(jié)檢查,擋板修復(fù)。

3、窯尾風(fēng)機(jī),軸承、風(fēng)葉,內(nèi)部擋板及螺栓檢查,漏油處理,軸承游隙測量。

4、回轉(zhuǎn)窯拖輪油勺及螺栓檢查,冷卻水循環(huán)水增設(shè)增壓泵,部分堵塞回水管更換,液壓擋輪增設(shè)隔熱層。液壓擋輪漏油處理、一檔擋鐵補(bǔ)焊。

5、篦冷機(jī)拉鏈機(jī)頭輪及鏈條更換,托輥檢查,1#、4#風(fēng)機(jī)漏油處理,破碎機(jī)鏈幕改造,風(fēng)機(jī)群擋板修復(fù),二段軸承更換,一段軸承檢查,篦板檢查,必要時(shí)更換。

6、熟料破碎機(jī)錘頭檢查,必要時(shí)更換。

7、45度拉鏈機(jī)斗子及斗子螺栓檢查緊固,軌道更換,導(dǎo)料槽加長。拉鏈機(jī)中心找正,添加防護(hù)網(wǎng),熟料庫頂添加收塵風(fēng)機(jī)。8、煤取刮板螺栓檢查更換,刮板減速機(jī)檢查,頭尾輪檢查。9、煤磨入斗提皮帶機(jī)頭輪滾筒更換,833風(fēng)機(jī)軸承檢查,游隙測量。煤磨選粉機(jī)葉片更換,媒稱下料口改造,主減速機(jī)檢查,磨輥漏油處理。

10、深井泵更換。二、檢修項(xiàng)目原因分析:

1、回轉(zhuǎn)窯冷卻循環(huán)水增設(shè)增壓泵,由于循環(huán)水壓力達(dá)不到要求,拖輪溫度高,增設(shè)增壓泵提高循環(huán)水水流速度降低拖輪軸瓦溫度。2、由于夏季氣溫高,在加上窯本身的溫度,使液壓擋輪溫度升高,影響液壓擋輪的正常壓力、工作,增設(shè)隔熱棚降低液壓擋輪的溫度,確保液壓擋輪正常工作。

3、篦冷機(jī)拉鏈機(jī)由于長期的運(yùn)行使鏈條嚴(yán)重磨損,為保證延長以后的運(yùn)轉(zhuǎn)率,將鏈條全部更換。

4、1#、4#風(fēng)機(jī)漏油嚴(yán)重,將1#、4#風(fēng)機(jī)以前用的齒輪油改為潤滑脂,內(nèi)部制作了擋油環(huán),技改了風(fēng)機(jī)漏油這項(xiàng)工作。

5、破碎機(jī)鏈幕改造,由于破碎機(jī)鏈幕低,在破碎機(jī)卡大塊時(shí)不方便處理大塊,影響檢修進(jìn)度,為保證在最短時(shí)間內(nèi)處理掉大塊,將篦冷機(jī)鏈幕升高,及有效的擋住破碎機(jī)反回物料的沖擊,又鋪好了處理大塊的方便道路。

6、由于熟料庫頂收塵風(fēng)機(jī)功率小,收塵效果不好,因此增設(shè)一臺(tái)收塵風(fēng)機(jī)。

7、篦冷機(jī)二段軸承檢修前出現(xiàn)過二段卡死,初次判定軸承損壞,計(jì)劃更換軸承,經(jīng)過檢修檢查發(fā)現(xiàn),軸承密封損壞,使物料進(jìn)入軸承內(nèi)部而影響軸承轉(zhuǎn)動(dòng)。

8、篦板上次檢修未進(jìn)行更換,這次更換了比較嚴(yán)重的篦板。8、拉鏈機(jī)長期使用,加上上次鏈條出軌,使拉鏈機(jī)不同心,因此拉鏈機(jī)中心找正使拉鏈機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn)。

9、煤磨入斗提皮帶機(jī)頭輪滾筒皮膠已經(jīng)嚴(yán)重磨損,皮帶機(jī)經(jīng)常打滑,因此將頭輪更換,保證皮帶機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

10、煤磨選粉機(jī)長期使用使選粉機(jī)風(fēng)葉磨損嚴(yán)重,影響到煤磨選粉和磨機(jī)產(chǎn)量,因此將風(fēng)葉割除,將剪好的板子當(dāng)風(fēng)葉焊上。11、深井泵長期使用,已過了維護(hù)保養(yǎng)期,因此將深井泵更換。三、這次檢修做的好的方面:

1、篦冷機(jī)拉鏈機(jī)鏈條更換,使以后的運(yùn)轉(zhuǎn)安全率大大的提高。2、煤磨選粉機(jī)葉片更換,工作環(huán)境惡劣,但是還是按期完成了間隙

項(xiàng)目,使以后煤磨的選粉效果和產(chǎn)量都大大的提高了。

3、深井泵更換,在更換過程中,發(fā)現(xiàn)水管已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕,因此水管也進(jìn)行了更換,排除了一項(xiàng)設(shè)備安全隱患。保證了以后的運(yùn)行周期。四、這次檢修中做的不好的方面:

1、熟料破碎機(jī)鏈幕改造未改造,由于人力、時(shí)間的不夠,因此將此項(xiàng)目取消。

2、煤磨前煤稱循環(huán)水恢復(fù)未恢復(fù),由于風(fēng)機(jī)殼體開裂水管無法恢復(fù),因此將此項(xiàng)目取消。

3、回轉(zhuǎn)窯拖輪隔熱層制作,由于材料未到,將此項(xiàng)目推后,等材料到貨此項(xiàng)目繼續(xù)。

4、熟料破碎機(jī)無載端軸承出現(xiàn)高溫現(xiàn)象三、本次檢修總結(jié)

在本次檢修中,完成許多設(shè)備安全隱患的項(xiàng)目,在檢修期間充分的體現(xiàn)到了檢修緊張氣息,各個(gè)項(xiàng)目都按期完成,但是個(gè)別項(xiàng)目由于人力、物力、及材料到貨情況耽誤,使個(gè)別項(xiàng)目延遲和取消,在本次檢修中基本算圓滿結(jié)束。四、在以后的工作中:1、加強(qiáng)員工的維修技能。

2、在每月的材料申報(bào)和計(jì)劃中,做到清點(diǎn)庫存、上報(bào)數(shù)量,拒絕多報(bào)缺報(bào),將急件減少到0.

3、在作業(yè)期間合理安排工作,做到每一位員工都充分利用,發(fā)揮出每一位員工的最高水平。

4、加強(qiáng)員工的培訓(xùn),不斷提高員工的技能。

制造分廠機(jī)修工段二零一二年七月九日

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